• 198阅读
  • 0回复

力争产品表里兼优 保证钢材性能良好 上海炼钢工人提高钢锭质量 征求用户意见 踏实分析试验 改进浇钢技术 健全管理制度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1961-05-06
第1版()
专栏:

力争产品表里兼优 保证钢材性能良好
上海炼钢工人提高钢锭质量
征求用户意见 踏实分析试验 改进浇钢技术 健全管理制度
新华社上海5日电 上海各钢铁厂炼钢职工把提高产品质量的矛头指向一个新的目标:不仅保证钢的化学成分合格,而且认真改进钢锭表面和内部的质量,保证轧成的钢材机械性能和物理性能良好。两个月来,钢锭的夹杂、气孔、缩孔等缺陷显著减少,轧制成的钢板、钢管、带钢、元丝等各种钢材的成材率进一步提高。
上海各钢铁厂在最近三年来用含硫量较高的生铁炼钢,取得很大成绩。不仅钢产量逐年大幅度增长,而且合格率也显著提高。从去年2月份开始,平炉钢消灭了二级品,一级品率一直保持在97%以上。去年4月以来,转炉钢也消灭了三级品;钢锭的合格率去年全年平均达到96.08%,其中一级品占65.7%。随着各项经济建设事业的发展,今年各方面对钢的质量要求更高,不仅需要大量化学成分合格的普通钢材,而且需要更多机械、物理性能良好的优质钢材,在深冲、冷弯、延伸等方面具有优良的特性。
年初以来,上海各厂炼钢车间职工纷纷组织调查组,到轧钢厂、造船厂、锅炉厂、电机厂等单位广泛征求用户意见。从这些调查活动中,职工们受到了深刻的教育。上钢一厂职工访问新沪钢铁厂、上钢二厂时,和轧钢工人一起开座谈会,算了一笔账:去年一厂生产的钢锭,如果没有夹杂、缩孔等缺点,就可以多轧制出两万四千吨钢材。职工们不仅访问用户,还主动地把外地生产的好钢拿来和自己的比较,在抗张强度、冷弯、屈服点等机械性能方面作对比试验,学习兄弟厂的长处。
各厂根据使用单位的意见,在厂内普遍召开各种座谈会、议论会,研究保证机械性能和物理性能良好的关键。大家认为当前的一个重要关键,是加强浇钢工作和加强企业管理工作。上钢三厂第一转炉车间浇钢工人议论说:以前认为钢只要化学成分合格就行了,想不到我们浇注时清洁工作没作好,造成钢锭夹杂、表面不光洁,对机械性能影响那样大。同时,他们也批评车间领导抓生产不全面,平常只注意炉前,对怎样提高浇注质量注意很少。职工们边议边改。例如车间浇注的矽钢钢锭表面有翻皮现象,轧制时容易裂开,他们就采取了浇注时加木块燃烧增温、刷净钢锭模内壁的氧化铁、坚持涂柏油等措施,3月份以来,钢锭表面质量就有了改进。这个厂第二转炉车间浇钢场的管理制度不够健全,职工们就提出了改进方法:建立区域清洁责任制,分工负责;建立钢锭模管理员、耐火材料检查员、操作质量检查员等六大员制度,加强小组管理,等等。健全了这种责任制以后,浇钢场的事故立即减少一半,钢锭的表面和内部质量都提高了。
各个炼钢车间还针对各自不同的具体薄弱环节,踏踏实实地进行科学分析和试验研究工作。上钢一厂第三转炉车间经过职工们分析,找出影响机械性能和物理性能的主要毛病是钢锭的缩孔、夹杂、皮下气孔多。围绕这三个问题,车间领导干部、技术人员和工人一起进一步作了各种各样的试验。例如为什么钢锭缩孔多?分析结果是浇注操作控制不好。为什么控制不好?原来是浇注到最后,盛钢桶里剩下多少钢水,操作的人不知道,有时剩的少了,无法补注,所以有缩孔。问题弄清楚了,于是职工们就学习上钢三厂第二转炉车间的经验,在盛钢桶旁做个钢水测量台,在浇注时经常测量盛钢桶里还剩多少钢水。果然,钢锭的缩孔现象大大减少。这个厂的平炉车间从年初以来,集中力量提高无缝钢管钢的质量。他们从原材料的搭配、冶炼、浇钢,一直到钢锭的精整各道工序,作了全面调查分析,发现炉前出钢温度和脱氧操作掌握得还不够好,影响到浇钢的质量。针对这个问题,他们就在二号平炉上作典型试验,改进操作。每天试炼两炉,每道工序的操作情况都详细记录,炉炉分析比较。经过两个月的摸索,终于总结出一套比较先进的脱氧操作方法,并且纳入操作规程,在车间里全面推广。最近,这个车间生产的轧制无缝钢管的钢锭,表面裂纹、麻点等毛病已大大减少。
各厂还认真总结经验,帮助工人提高技术水平;同时,围绕保证机械、物理性能,正在着手增添一些最必要的设备,充实薄弱环节。(附图片)
上钢三厂工人们最近创造了一种烘包篓,用来烘烤刚刚砌好待用的盛钢桶,有效地消灭了皮下气孔,提高了钢锭质量。
新华社记者 芦鸣、夏道陵摄
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个