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石景山钢铁厂运输部加强计划管理后 积压车皮和浪费现象逐渐扭转 [复制链接]

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只看楼主 正序阅读 0 发表于: 1953-09-16
第2版()
专栏:

石景山钢铁厂运输部加强计划管理后
积压车皮和浪费现象逐渐扭转
石景山钢铁厂运输部加强计划管理以来,车皮积压和浪费现象逐渐扭转。过去该厂生产车间的要车计划往往超过实际需要,有的甚至把车皮当料仓,经常积压车皮。运输部的态度是“要车时别不给,也别全给”。如炼铁部筛选场运矿石本来只需八个车皮,一直是要十二个,有四个车皮装着矿石备用。该部过去虽然编送要车计划,但运输部车号员却并不按计划配车。有时高炉出铁时,运输部不能及时送来铁水车,影响正点出铁。生产车间和运输车间互不满意。
生产管理不良,是造成车皮积压和浪费的另一原因。如技术监督制度不健全,焦炭在焦炉装车后,拉到高炉卸入料仓时,炼铁部认为不合格,不让入仓,车皮积压很久,直到厂长或生产技术课作出决定后,这个问题才能解决。有时厂外来的原材料没有标明成分,又不能很快化验出来,不能及时卸车,积压车皮。又如五月三十一日来了一车机器,供应部门不知是从那里发来的,这天是星期天,也找不着货主,压了一天才卸车。有时生产车间要了车,但没有和供应部门联系好,到时候运输部派了车,料场不发货,造成运输部工作的困难。
随着全厂强调正确编制计划的同时,运输部加强了对要车计划的审查,鼓励和协助各单位正确地编制要车计划。如供应课八月份计划中要运废铁二千吨,运输部计划员根据自己对厂内情况的了解,认为数字太大,要供应课加以考虑。结果改为一千五百吨,后又改为一千吨,隔了一天,供应课自动把这项不切实际的计划取消了。在编制日计划的初期,各单位大都不能在规定时间提出计划,如有一次炼铁部晚了四个半钟点提出计划,因此机车在库房等了一小时,不敢出动。目前随着生产管理的逐渐正常和编制计划人员的业务逐渐熟练,大都能按规定时间提出切合实际的要车计划,运输部也能按计划及时派车,并初步地把主要的经常的工作固定起来,如矿石筛选、焦炭、化学产品油类的输送等都规定了每天派车的数量、次数和时间等,使工作定型化。这种固定工作的车皮数量目前已达到百分之五十。其次,加强了调度组,以车辆和装卸人力的调配作为中心环节,双方实行预报。如某料场在甚么时候装、卸什么料及数量多少,货物员在半小时以前报告,在装完或卸完前半小时,装卸组长通知调配员,以便及时调车,提高周转率。过去车等人或人等车经常要二小时至三小时,目前一般的已不超过一刻钟。
该部负责干部亲自掌握和推动工作,每天早晨听取调度汇报,解决工作中的问题,并经常深入现场,及时解决职工思想问题和具体作法上的问题,因此使生产调度工作能够顺利开展。经过这样不断的努力,运输工作取得了很大成绩:首先节省了车皮和人力,如上半年平均每吨生铁需要装卸量为七十吨公里,七月份降低为六十二吨公里。在贯彻作业计划中,由于要车计划编制准确,七月份按计划派车系数为百分之八十五,八月份达到了百分之九十,而上半年只有百分之六十五。车皮周转率也提高了,在七月份省下了六个车皮,其中仅目前已退路局的三辆,自八月至年底即可节省租车费两亿元以上。
现在运输部正进一步解决与厂外路局的工作联系问题,提高计划质量,展开增产节约竞赛。
(徐炳忠)
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