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五三工厂在增产节约中提高了管理水平 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1953-11-24
第2版()
专栏:

五三工厂在增产节约中提高了管理水平
“五三”工厂在增产节约竞赛中进一步提高了管理水平:劳动生产率由七月份的一百二十六(以国家计划为一百计算)提高到十月份的一百三十六点零四;生产均衡率七月份为百分之九十八点零一,十月上半月提高到百分之九十八点七;生产周期由四十二天缩短为三十二天。
该厂在改进管理工作方面主要采取了以下几项措施:一、推广苏联先进经验。二车间“八道”工段推广苏联先进经验——劳动分工专业化后,使生产组织更加科学、合理,不到一个星期,产量提高百分之十四点八,节省工具百分之二十一,返修品减少百分之五十五点五。一工序试行一种苏联先进经验的第二天,每台机器的产量便由六百四十三公斤提高到七百四十七公斤,质量提高百分之四十。
二、劳动分工专业化。这一办法逐步推广后便于学习技术,加上其他一些积极帮助徒工学习技术的有效措施,徒工数量迅速减少,技工比重相对增加了。九月份学徒经过考工升为技工者,占学徒总数的百分之二十五点八,十月份又有百分之三十二点九的学徒经过考工升为技工。这批技术力量的增长,对于前述成绩的获得有直接关系。
三、改进作业计划的编制方法后,对科室工作和车间各业务组的工作,起了不小的推动作用。过去作业计划一部分是由车间编好,交厂部各有关科审定,厂部批准,再发还车间;制订十月份的作业计划时,便改由各有关科搜集资料制定本业务范围内的计划,交生产管理科汇总编制成作业计划,然后交车间讨论确定,最后由厂部批准。这样,既集中统一,又促使各科室人员必须加强与车间联系、掌握资料,否则就制订不出切合实际的作业计划。这就逐渐地发挥了各职能组织的作用。
其他如调整工序、改进设备、改良操作、健全各项责任制度,对前述成绩的获得也起了一定的作用。
目前,“五三”工厂的薄弱环节仍然是科室工作不强,各科室之间及科室与车间之间的配合还不能适应作业计划的需要;辅助车间、特别是工具车间还落在生产发展的后面;技术保安工作还不够。
“五三”工厂领导上正在发动群众,为克服这些薄弱环节而深入展开竞赛。
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