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贴近市场搞技改 突出特色上规模 抚顺石化创技术优势 150万吨重油催化裂化装置建成投产 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2000-08-24
第2版(经济)
专栏:

  贴近市场搞技改 突出特色上规模
  抚顺石化创技术优势
  150万吨重油催化裂化装置建成投产
  本报讯 我国自行设计、建造的150万吨重油催化裂化装置,近日在中国石油抚顺石化分公司石油二厂建成投产,并一次开机成功。与这套装置毗邻的有35年历史的全国第一套催化裂化装置同时光荣“退役”。这标志着我国炼油工业的催化裂化技术已经整体提升。随后,抚顺石化将利用退役装置进行世界独创的重油接触裂解制乙烯(简称HCC)技术的工业化试验,这项技术将再次带动我国炼油化工技术水平的提高。
  坚持进行技术改造是抚顺石化公司的传家宝。早在1965年,抚顺石油二厂就建成了我国第一套催化裂化装置,提升了我国石油炼制技术水平。这次投产的150万吨重油催化裂化装置,是本世纪我国建设的最后一套催化裂化装置。整个工期只有19个月,创造了全国同类装置投资最少和建设速度最快的新纪录,而且全部是自己设计、自己制造、自己安装,设备国产化率接近100%。这套装置投产后,每年可多加工80余万吨价格低廉的渣油,掺渣比由原来的8%提高到60%,大大降低了成品油生产成本,预计年新增利润2亿元。
  近年来,为适应市场竞争,抚顺石化公司调整技改思路,技改方向由满足生产需要转向满足市场需要,贴近市场搞技改,按市场需要上项目,增强产品竞争力。1997年,他们完成了烷基苯装置扩能改造,使装置规模跃居亚洲首位,产品国内市场占有率由原来的20%上升到49%。该项目挖掘企业原有装置潜力,节省投资8.5亿元。1999年,他们投资7.6亿元,共开展技术改造57项,年增效益9956万元,完成6项工业化试验,年增效益5600万元。
  抚顺石化公司原油一次加工能力强,石蜡产量、润滑油资源量、烷基苯生产能力等居全国第一。他们紧紧围绕这些优势搞技改,突出特色,“发展优势,淘汰劣势”,有所为有所不为,使产业升级方向由原来的平台式向梯度式转移。今年,针对加工装置和资源分散的实际,抚顺石化公司淘汰、改造或集中8项加工能力,其中常减压装置由5套改为2至3套,催化裂化装置由5套改为1至2套。公司已经形成三大特色产品基地,即东部的清洁汽油、合成树脂、合成纤维生产基地,中部的高档石蜡、润滑油聚苯乙烯生产基地,西部的优质柴油、液蜡、芳烃、表面活性剂生产基地。(孙庆刘丽)
  压题照片:抚顺石化年产150万吨的重油催化裂化装置。王铁衡摄(附图片)
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