• 28阅读
  • 0回复

用好政策加快改造——天津石化乙烯扭亏脱困纪实 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2002-10-28
第12版(企业界)
专栏:

  用好政策加快改造
  ——天津石化乙烯扭亏脱困纪实
  宝君
  天津乙烯原由天津市与石化总公司合资兴建,1995年建成投产,总投资55.5亿元,主要生产装置是年产14万吨的乙烯。由于资本结构不合理和装置规模较小等原因,项目建成后很快陷入严重亏损的局面。
  负债率过高是制约天津乙烯生存发展的关键问题。1998年天津乙烯负债总额72.6亿元,资产负债率高达106%。为摆脱困境,1999年在国家政策扶持下,天津乙烯实施了“债转股”,资产负债率由123%降低到52%,财务费用支出大幅降低。但由于主要生产装置规模小,流程和产品结构不合理,2000年天津乙烯在实施债转股减少利息支出3亿多元的基础上,亏损额仍高达1亿元。不进行技术改造,天津乙烯将难以生存。
  1999年石化集团决定对天津乙烯进行技术改造。改造的主要内容包括:乙烯装置由14万吨/年改造至20万吨/年;聚乙烯装置由6万吨/年改造至12万吨/年;聚丙烯生产能力由4万吨/年改造到6万吨/年,环氧乙烯/乙二醇装置由5.5万吨/年改造至7.2万吨/年,改造后树脂专用料比例达到60%以上。
  天津乙烯改造工程始终坚持“少投入、多产出、适时投入、快速产出”的指导思想,依靠技术进步不断优化改造方案。乙烯装置新增一台6万吨国产CBL型炉,对三机及后续系统进行改造;聚乙烯装置采用自行开发的诱导冷凝技术,在关键设备不变的情况下,对原有流程进行优化调整,突破生产瓶颈,用很少的投入将聚乙烯产量从6万吨/年提高到12万吨/年以上,且新增生产能力全部生产专用料顶替进口;聚丙烯装置采用消除瓶颈制约、拾遗补缺的方案,专用料比例增加到60%;环氧乙烷/乙二醇装置更换YS—7型高效催化剂。
  改造过程中,天津石化科学组织优化施工安排,将乙烯改造与装置大修结合起来,把总体改造工程分为三步实施,前两个阶段以定货、预制、基础施工以及新增设备安装为主,在装置不停工的情况下进行,第三阶段则在装置检修期间抢点施工。石化集团还发挥整体优势,从方案、物资、技术、人员方面做了充分准备,确保装置一次开车成功。改造后的乙烯装置于2001年4月17日产出合格乙烯,聚乙烯、聚丙烯、环氧乙烷/乙二醇装置也先后产出合格产品。2001年装置的各项产品产量均创历史最高水平。
  今年以来,天津乙烯生产运行状态良好,扭亏脱困取得可喜进展。1—9月累计减亏1亿多元,其中3—5月连续3个月扭亏为盈,实现利润1540万元,创出历史最好效益。
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个