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翻”出双赢——访北京金运通大型轮胎翻修厂 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2002-06-17
第12版(企业界)
专栏:

翻”出双赢
——访北京金运通大型轮胎翻修厂
张小洁
  直径相当两人身高,重量达3吨多,完全采用优质橡胶制造,价格在15万元左右的大型专用轮胎,经过正常使用后报废时,其实际损耗仅为原价值的30%,也就是说,尚有70%的可利用价值被白白舍弃了。据统计,全国矿山企业每年淘汰的同类的大型轮胎多达6000-8000条。将这个数字再乘以70%,不难想象,这是一个惊人的数字。与此同时,那些被弃置的废旧轮胎还造成危害千百年的“黑色污染”。
  北京金运通大型轮胎翻修厂填补了我国大型轮胎翻修的空白。记者在翻胎车间看到:一个个表面花纹几乎被磨平的轮胎,“挂”上8到10厘米新胶,经削磨、修补、缠绕、刻花、硫化等十几道工序,已和新轮胎一般。据该厂孙玉和厂长介绍,这些翻修过的轮胎使用寿命等于新轮胎的80%以上,而价格仅为新轮胎的35%-40%。
  轮胎翻新的最大受益者当数矿山企业。金运通自1996年以来,平均每年翻修轮胎400-500条,至今累计3000条,给矿山节约了2个多亿的资金。1999年,金运通与鞍钢大孤山铁矿共同开创了“全程承包”的模式,即由金运通负责大孤山矿所有大型轮胎的采购、使用、翻修和处理工作。仅此一项措施,使大孤山矿的年轮胎消耗费用又降低了25%,全矿轮胎消耗开支由1998年的643万元减少到443万元。目前,金运通已与国内6家矿山签订了轮胎全程承包合同。
  在造福社会的同时,金运通也品尝着属于自己的那份甜蜜。1996年前,金运通每年亏损200多万元。而仅去年一年,他们就上交利税280多万元。工人的平均年收入也从1995年的4500元上升到2001年的2万元。
  然而,金运通依然笑容难展。
  胎源不足是主要问题之一。据孙厂长介绍,金运通的年翻胎能力为1500-2000条,而去年仅有500多条的翻胎量。造成这种状况的一个原因是,大多矿山企业的机制还处于计划经济体制内,有购买轮胎的项目拨款,却没有翻修轮胎的费用预算。就全局而言,更重要的是政策调整,国外对于翻胎这样的收旧利废行业,大多采取“免征税”或“即征即退”政策,而我国17%的增值税对于翻胎业的发展显然过重。
  在举步维艰中,金运通仍在积极探索废旧轮胎的深度利用问题。据悉,废旧轮胎的可翻修率在国外也只是50%,而目前在我国连10%都不到,如此,那些无法再翻修的轮胎该如何处理?孙厂长说,还可以加工成塑胶地板、隔音材料。笔者看到,一个这方面的综合利用车间的厂房正在建设中。
  金运通人的愿望是:把废旧轮胎“榨”得干干净净。
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