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先进经验和先进生产者 王景福创造了“对缝套裁冲压法” [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1955-12-15
第2版()
专栏:

先进经验和先进生产者
王景福创造了“对缝套裁冲压法”
沈扬
最近,沈阳电器制造厂青年钳工王景福,在冲床操作上创造了一种套裁冲压的工作方法。利用这种方法,可以使金属板的利用率由过去的百分之六、七十提高到百分之九十五以上,基本上消灭了废料边。
沈阳电器制造厂每年要做大量开关板和熔断器。其中,用铜板做的熔接点、接触头、铜刀等小部件,大部分都是正方型、长方型、凸型、人字型的。过去做这些小部件,是把大张金属板裁成许多窄条,然后用压力机冲压。这样,一条铜板冲完之后,只是中间被冲出了一些窟窿。用一百斤铜板,只能冲出六十斤到七十斤成品,剩下的全都被当成废料边子处理了。
今年开展增产节约运动后,工人们为节省原材料,曾根据部件形状来实行套裁,使同样大的一块金属多出了部件。但是,即使这样,也还是有不少料边。
为着解决这个问题,王景福进行了多次的研究。他试验着把冲完的部件,按照不同形状和套裁的方法对在一起,摆在一大张铜板上。摆来摆去,他发现:原来像凸型的、工字型的部件,都可以横竖颠倒着对在一起,不出料边;就是形状不规则的部件,对在一起也比在条料上的摆法减少很多料边。接着,他就把过去顺着续料改为左右横着续料,使两个凸型或刀型部件之间完全衔接起来。适应套裁方法的改进,他还在冲模板上安上了两个挡板。经过改进以后,原来只能冲三公厘金属板的冲床,现在由于只冲两边,也可以冲五公厘到六公厘的金属板了。
这个方法在沈阳电器制造厂冲床上推行后,大大地提高了金属材料利用率。十月份,这个厂冲压了六百零六个熔断器的接触点(凸型的),只用了七十多斤铜板(过去用一百四十斤左右)。不仅大大减少了浪费,还减少了一道切料工序。
推广王景福的方法对节约金属原材料有很大价值。在许多电器制造工厂和其他一些工厂中都使用大量冲床。拿沈阳低压开关厂来说,需要冲压的部件就占全部生产的部件百分之六十左右。如果这些工厂的钳工都在可能范围内迅速采用这种方法,其节约价值将是非常可观的。
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