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我国硫酸工业的重大技术革新 永利宁厂改建“沸腾式”焙烧炉成功 生产能力比机械炉大五倍到六倍,残渣含硫量降低 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1956-10-08
第2版()
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我国硫酸工业的重大技术革新
永利宁厂改建“沸腾式”焙烧炉成功
生产能力比机械炉大五倍到六倍,残渣含硫量降低
本报讯 公私合营永利宁厂用原有机械炉改建两座“沸腾式”焙烧炉获得成功,已经在最近先后投入生产。
采用“沸腾式”焙烧炉焙烧硫铁矿在国际上还是近几年来的新发展。因此,“沸腾炉”的正式应用,标志了我国硫酸工业的生产技术正在迅速赶上世界先进水平。
这一技术革新是永利宁厂工程师陈东、黄以恪等倡议的,中央领导部门立即拨款大力支持,经过四个月来许多次改进和反复试车,终于得到成功。
“沸腾炉”的改建成功,为提高硫酸生产发掘出巨大潜力。在硫酸制造过程中,这个厂过去采用的机械炉结构笨重,矿砂在炉内要经过八至十二层炉面的逐步焙烧,才能完成制气任务。这种机械炉在高温下容易引起炉内结疤,矿砂燃烧不充分,残渣里还有2%左右的硫被丢弃。而“沸腾炉”结构简单,矿砂进入炉内以后,依靠庞大的鼓风机通入的风力,形成“翻滚式”的炽烈燃烧,很快就能把矿砂中所含的硫烧出。从这两个沸腾炉初试阶段观察,它的生产能力比机械炉大五倍到六倍,矿砂残渣里的含硫量只有0.5%——0.8%,因此大大减少了损失,降低了成本。在某些附属设备再进一步改善以后,这种沸腾炉可以达到全部机械化自动控制,从加料到出灰都不用人工。尤其是在目前硫铁矿供应不足的时候,沸腾式焙烧炉以其优越的燃烧性能,能大量采用含硫量较低的尾砂(磁硫铁矿)来代替好矿,为国家节约宝贵的资源。据估计,这个厂全部机械炉改建后,一年即可利用十多万吨尾砂。
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