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冷风改热风 高炉好过冬 惠水县用土法制造热风炉 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1958-10-04
第2版()
专栏:

冷风改热风 高炉好过冬
惠水县用土法制造热风炉
本报讯 贵州省惠水县河口铁厂在县委书记的直接领导下,把冷风炼铁改为热风炼铁,使日产量比过去提高了将近一倍。他们对用土法制造热风炉的经过进行了总结,从目前来看,这种办法是较好的,是使小高炉过冬的主要措施。
热风炉的制造方法是:
制造热风炉需要的原料:土砖一百二十块,石灰四百斤,瓦三百块,白铁皮一块,元木二根,板几块和粘性黄泥等。材料找齐后,先用土砖砌一个长方形的热风炉,后置导气管。砌热风炉应先砌炉身(不封盖),然后安装炉内导气管,最后封盖。热风炉安好后,再由炉顶用一木凹框,内以瓦片做成圆筒,外糊粘性泥巴和石灰做成鼓风炉的导气管,将高炉中的炉煤气引入鼓风炉,然后对热风炉点火对冷空气管加热,其废气从烟囱排到空气中(如图一)。在冶炼过程中应该经常检查导气管,要防止因瓦片损坏,泥土脱落而引起泄气,以免影响热度。同时要防止导气管的木框着火及点火时要注意烧伤手等。经过试验,过去冷鼓风日产铁四百到六百斤,且不合乎标准,改为热鼓风以后提高到日产生铁八百斤,基本上符合灰口铁标准。特别是采用无烟煤炼铁使用热鼓风,是提高生铁数量、质量的主要方法。首先是差不多可以比冷风少用一半焦煤,同时由于热风可增强碳与氧的作用速度,因此缩小了土高炉的氧化带,减少了在炉缸中的直接还原率(特别是用无烟煤炼铁,用热鼓风以缩小氧化带的意义更为重大)热鼓风并能提高炉缸温度,降低单位生铁产品的燃料消耗,从而大大缩短了出铁时间。据这个厂的初步试验,从点火到出铁共缩短了一点五十分钟。最近他们又提出改进的方法,使冷空气得到大量的热量就必须改装热风炉内引导管,其改进办法有二:一、改为三道管(见图二);二、改为弯曲形导管(见图三);为使高炉中煤气不浪费,尽量利用其大量热能,应将土高炉的加料口(炉顶)改为双闸装置(见图四),在定滑轮的支架上练条一端安在滑杆上,另一端与盖连接杠杆的直杆与圆锥盖接连。加料时拉定滑链条将盖提起,加完料之后,将盖关上,再把杠杆慢慢的放下,使料逐步的进入炉内,放后随即把杠杆提起使其关闭。采用这种双闸交换起闭的方法,使高炉内煤气不致跑掉,使其充分得到利用。另外将现用的白铁皮的热风炉盖改用砖盖,并在炉顶上留出一定的孔,这有两个好处。一是减少热量外传,不致影响工人操作;其次可在留孔处烧开水。(附图片)
(图一)
(图二)
(图三)
(图四)
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