• 20阅读
  • 0回复

南京跃进钢铁厂总结小高炉操作管理经验 订制度立规章月月高产高质 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线admin
 

只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1959-04-18
第3版()
专栏:

  南京跃进钢铁厂总结小高炉操作管理经验
  订制度立规章月月高产高质
本报讯 南京跃进钢铁厂围绕着高产优质低成本的目标,逐步制订了一套生产、技术管理制度,使小高炉产量、质量步步上升,焦比、成本逐月下降。
跃进钢铁厂现有十三立方公尺高炉四座。日产量长期停在十二、三吨的水平。在高产优质红旗竞赛中,他们深深地体会到,原材料成分均匀、块度合格,是保证生铁高产优质的重要条件。因此,他们在生产中制订了一系列管理原料的制度。例如:矿石必须经过三道分筛,分两级入炉,保证矿石成分均匀。磁铁矿、高硫铁矿必须经过焙烧然后使用,没有化验单的矿石不准入炉。高炉的配料计算由车间主任或值班炉长决定,并报告厂长批准;根据焦炭的水分、灰分、强度、含硫量,确定焦炭、矿石、石灰石的入炉数量和装料顺序。由于这些制度的建立,炉况稳定,产量和质量都有显著提高。
鼓足风量,提高风温,是小高炉优质高产的一项重要措施。这个厂的领导干部深入炉前,和工人一起研究试验,在热风炉内的红砖表面涂了一层耐火泥,使耐温程度达到摄氏九百度以上。由于这一试验成功,便大胆提高风温,现在风温一般都在五百度左右,最高达到六百度。他们把马达皮带盘加大,鼓风机转速每分钟由五百六十转增加到七百一十转,风压也提高到一百八十公厘水银柱以上。现在这些措施已编入小高炉操作规程,每座高炉的日产量一般都提高一、二吨。此外,他们还建立了生产记录制度、审批制度和各种消耗定额,如规定每一吨生铁耗用矿石二点五吨,焦炭一吨。厂内还建立了一个保全班,定期对高炉进行检修和维护工作。由于建立了这些生产管理制度,浪费现象大大减少,成本逐月下降。3月份每吨生铁成本比1月份降低了8%。
为了加强生产领导和技术管理,厂内设立了生产基建等职能部门;每座高炉、生产单位都有炉长、工长、组长,并划分了职责范围。
这一套管理制度,实际上是全厂职工半年来操作和管理方面的经验总结。因此,它完全符合工人的技术水平和各个高炉的特性,全厂职工都能自觉地严格地遵守。
随着管理水平和操作技术水平的提高,生产也在稳定的基础上逐步上升。1月份每座高炉平均日产量为十三点八六吨,焦比为一点三九,2月份日产量上升为十五点七七吨,焦比为一点二二,3月份平均日产量又提高到十六吨,焦比下降到零点九九。生铁质量全部合格。这个厂今年第一季度获得了江苏省的炼铁优胜红旗。
快速回复
限200 字节
 
上一个 下一个