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实地参观接受质量教育 长兴耐火器材厂正品率达到国家标准 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1959-05-22
第2版()
专栏:

实地参观接受质量教育
长兴耐火器材厂正品率达到国家标准
本报讯 长兴耐火器材厂近来采取有效措施,产品质量有了迅速的提高。耐火度由一千六百度提高到一千七百三十度,耐压强度从每平方一百五十公斤提高到三百公斤,正品率由过去的70%提高到95%以上,气空率也大大降低,达到了国家规定的标准。
长兴耐火器材厂有一段时间的产品质量不高,厂里有些干部和职工存在着单纯追求产量忽视质量的片面观念,认为耐火砖是缺门货,质量差一点也有人要。由于存在这种思想,厂里一度放松了产品质量的检验工作,在布置生产任务、总结生产时,对质量问题也很少提到。厂里党支部针对这些思想问题,发动全厂职工就“要不要提高质量”、“怎样提高质量”等问题,进行鸣放辩论。同时,又组织工人到长兴钢铁厂和半山钢铁厂参观高炉建筑和生产情况,使工人进一步明确耐火砖质量的好坏与钢铁生产的关系,当工人们参观长兴钢铁厂建造高炉时,看到耐火砖质量不符合规格,建炉工人就把耐火砖一块一块重新磨削一遍,一个人一天只能磨几十块,不但造成人力物力的浪费,而且影响了高炉的建设速度。有的工人看了半山钢铁厂二百五十五立方公尺的大高炉在建造,其他物资都准备好了,就是耐火砖不合规格,停工待料。这些事实深深地教育了干部和工人一定要提高耐火砖的质量。
为了突破质量关,这个厂职工针对影响质量的关键,提出了四十多条合理化建议。如粉碎调料车间改进了调料操作方法,使水分、粒度和原料配比均匀,克服了干湿不匀“夹生饭”的现象。制坯成型车间工人改进了堆坯法,把厚堆改为薄堆,减轻了底层半成品的压力,避免了砖坯压伤走型的现象。同时,还加强生产管理,从配料到烧成,每道工序都建立了互相检查验收的制度;并修改了不合理的技术指标。同时又规定了“四不”“二要”的制度。“四不”是:原料调得不好不成型;不合格的砖坯不进烘坯房;去边缺角的变型砖不进窑;出窑后不合标准不出厂。“二要”是:要统一操作,保证产品规格;要勤检查不允许次品过关。(附图片)
上海泰山耐火材料厂职工努力增产高质量的耐火材料,支援上海钢铁工业的生产建设需要。
新华社记者 夏道陵摄
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