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发扬大胆创造精神 本溪钢铁公司创造电炉炼钢新技术生产水平提高百分之十七 北京特殊钢厂用热制无烟煤化铁每小时可以多化铁水三吨多 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1959-09-05
第4版()
专栏:

发扬大胆创造精神
本溪钢铁公司创造电炉炼钢新技术生产水平提高百分之十七
北京特殊钢厂用热制无烟煤化铁每小时可以多化铁水三吨多
据新华社沈阳4日电 本溪钢铁公司钢厂同中国科学院金属研究所协作试验成功一种“电炉煤气氧气助熔”的电炉炼钢新技术。采用这项新技术,可以使电炉生产水平提高17%以上。这是增产优质钢的一项重要技术创造。最近他们用这个方法连续冶炼了十九炉钢,每炉十四吨。平均每炉钢的冶炼时间从二百四十八分钟缩短到二百一十一分钟。
这一创举引起科学研究部门的重视,中国科学院金属研究所和北京钢铁学院,在今年2月间派出科学研究人员到本溪钢铁公司钢厂,共同组成试验研究小组,有计划地进行试验研究。在李树华、许绍志等老工人的参加下,改进了吹煤气的设备;科学研究人员和工人一起,寻找出一套比较合理的操作方法,经过几个月的试验,将每炉钢的熔化时间从一百四十二分钟缩短到一百一十八分钟。
本报讯 北京特殊钢厂在中共北京市委的领导下,经过北京钢铁学院师生、京西矿务局和城子矿的大力支持,进行用热制无烟煤在化铁炉中熔化铁水的试验现在已经成功。它给提高钢的产量、质量,降低成本,节省煤炭,提供了有利的条件。
在试验过程中,职工们克服了很多困难,终于发现热制无烟煤具有发热值高,反应能力低,含炭量高,硫量和灰分低,挥发分少等优点,这就使他们坚定了试验到底的决心。
经过六次试验证明:用热制无烟煤化铁有很多好处。如过去用焦炭时铁水温度仅能达到一千二百—一千二百五十度,用热制无烟煤,可以达到一千二百八十—一千三百三十度,如果经过努力还可以达到一千四百度以上。化铁炉用土焦易于堵风眼,这就使得风量入炉少,铁水温度低,熔化的时间就要延长;而用热制无烟煤化铁从开炉到停炉,风眼基本全是亮的,保证了正常送风,加速了铁水的熔化,每小时可多化三点二吨铁水,二个炉子每天就可以多出七十六点八吨铁水。另外,由于热制无烟煤的灰分比现用焦炭灰分低,就减少了渣量,节约了运力。
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