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安阳钢铁公司职工敢想敢干刻苦钻研 小轧机轧钢锭一次出线材 缩短了轧延时间 节省了劳力 提高了产量 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1960-01-13
第2版()
专栏:

安阳钢铁公司职工敢想敢干刻苦钻研
小轧机轧钢锭一次出线材
缩短了轧延时间 节省了劳力 提高了产量
新华社郑州12日电 安阳钢铁公司小型轧钢厂的职工最近在二五零轧机上,用直径一百毫米的钢锭不经开坯直接轧出了九毫米的线材。目前正在采用这一办法成批生产线材。
在一般情况下,二五零小型轧钢机生产线材需要经过开坯机开坯,然后再经两次加热,两次成材。安阳钢铁公司的小型轧钢厂工人大胆革新了技术,使直径一百毫米的钢锭不经开坯,只加一次热,经过五架轧机、十九道孔型压制,便成了九毫米的线材。
二五零轧机能否把直径一百毫米的钢锭一次轧成九毫米的线材,关键在于改装轧机和缩短轧制时间。为了解决这个问题,厂党委副书记赵洪贵、副厂长郭孝忠等,同工人和技术员一道,采用边研究、边设计、边制造、边安装的办法,一面对轧机本身进行改装,把十五道孔型增添成为十九道,并且增加了导卫装置,加大了轧延能力;另一方面,根据外地经验和自己的具体情况,由技术工人杜荣玺、葛永新等,在第三和第四架轧机上装置了双重围盘和反围盘,代替了部分人工喂钢,大大缩短了轧延时间,使线材轧制全部完工后温度还保持在六百度以上。
由小型钢材生产转向生产线材,操作上必须有相应的改进。为此,厂党委书记亲自挂帅,技术员绘图讲解,轧钢工人进行了预演预练,使每个工人全面了解改革情况,并且进一步掌握操作技术,因而保证了试轧任务的顺利完成。试轧线材的实际效果表明,一次加热轧制成材的办法,同两次加热、两次轧制成材相比,不仅大大缩短了轧延时间,节约了劳力,而且可以提高产量35%以上。
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