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促进焦厂铁厂节约使用原煤焦炭 石家庄实行煤焦定额管理 吉安钢铁厂各工段开展协作竞赛焦比步步下降 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1960-10-07
第3版()
专栏:

促进焦厂铁厂节约使用原煤焦炭
石家庄实行煤焦定额管理
吉安钢铁厂各工段开展协作竞赛焦比步步下降
据新华社天津6日电 河北省石家庄地区各炼焦厂、炼铁厂实行焦煤、焦炭“计划供应、定额包干”的管理制度,进一步调动了各厂职工增产节约积极性。各厂焦煤、焦炭的消耗量普遍下降,焦炭和生铁的产量质量节节上升。9月1日至20日,各厂平均每吨铁耗焦量降低了一百七十八公斤;焦炭结焦率由8月份的77.41%提高到80%。每吨焦消耗的焦煤量降低了七十四公斤。焦炭、生铁质量都有很大提高。
石家庄地区各炼焦厂、炼铁厂实行焦煤、焦炭“计划供应、定额包干”管理的具体作法是:根据各炼焦、炼铁企业每吨焦的耗煤量和每吨铁的耗焦量,由市规定定额指标。各厂经过群众讨论,再把煤、焦消耗定额和用这些煤、焦应产的生铁、焦炭产量落实到车间和焦炉、高炉。这样从市到厂、到炉,就形成了一个具体的少用煤多炼焦、少用焦多炼铁的增产节约计划。在执行这个计划中,贯彻“定额包干,保证供应,奖励先进,检查浪费”的原则。各工厂在生产中实际消耗低于定额时,节约的焦煤或焦炭归本单位用来增产;如果浪费了煤焦,就要检查责任。这是石家庄市煤焦供应工作的一项重大改革,是保证钢铁增产的一项有效措施。
这个地区各炼焦厂、炼铁厂实行这一管理制度以后,进一步调动了职工群众的生产积极性。各厂千方百计地提高结焦率,降低生铁焦比,做到了少用煤多炼焦,少用焦多炼铁。石家庄市钢铁厂,正定、元氏的铁厂和焦厂在推行这一制度中,广泛发动群众,从原煤进厂、洗煤、入炉炼焦、出炉、搬运、粉碎以及炼铁等各个环节,都订出消耗定额和具体措施,全厂每一个环节上的职工都有明确的奋斗目标。元氏炼铁厂粉碎工序职工,在订出把粉碎耗损率降低到10%以下的定额指标后,大查漏洞挖潜力,改变了过去粉碎焦炭时垫焦砸焦出末多损耗大的操作方法,并把砸焦用的平锤改成小尖锤,粉碎时铺上砖,结果焦炭损耗率普遍由15%降到10%以下,并且作到了粒度合格。正定炼焦厂按人实行“定额包干”后,9月上半月焦炭粉碎成品率由8月的63.5%提高到85%。
为了保证这一办法的顺利实行,在市委领导下,冶炼战线成立了节约煤焦领导小组。各厂从厂到车间也都由书记或厂长挂帅具体领导这一工作。同时市委和各厂还抽调了大批干部分别到各高炉、焦炉,一面参加劳动,一面帮助基层干部和职工查漏洞,挖潜力,算细账,制订先进的消耗定额和降低消耗定额的措施。
新华社南昌6日电 江西吉安钢铁厂炼焦、运输、破碎、冶炼各个工段之间,以降低焦比为内容开展协作竞赛,焦比步步下降。最近每吨铁的耗焦量下降到零点八吨,比7月份降低了零点八四吨。
在协作竞赛中,炼焦、运输、破碎、冶炼四个工段分别订出了五条措施,在节约焦炭中各尽所能,紧密协作,降低焦比。冶炼工段六号高炉的职工,过去为了保持炉温,提高产量,每逢炉缸温度降低时,便在装料时光下焦炭,不装矿石;开展协作竞赛后,职工们改用渣口注入云石、炉顶下些生铁的办法来治理炉缸低温的毛病,并采取大风、高温、精料的操作技术,尽力提高生铁产量,降低焦比。这座高炉采取上述办法后,利用系数由8月份的1.35上升到1.87,焦比由8月份的一点二吨下降到零点八吨,成了全厂既高产消耗又较低的一个高炉。炼焦工段的职工在竞赛中,坚持生焦、化焦、炭头、碎焦和超过灰粉指标的焦不出厂,为运输、破碎、冶炼工段提供了良好条件。运输工段为了和炼焦、破碎工段紧密协作,在运输中轻拿、轻装、轻放、轻运、轻卸,在运输中尽力减少碰碎浪费焦炭的现象。炼焦工段离冶炼工段有一百二十里,过去焦炭在装船时,经常被碰碎。现在运输工段的职工在船上垫上了稻草,焦炭落在柔软的稻草上,不再被碰碎了,因此就减少了15%的浪费。
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