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从徒工到工程师——记济南青年跃进红旗手牛发和 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1960-10-16
第3版()
专栏:山东通讯

从徒工到工程师
——记济南青年跃进红旗手牛发和
苏爱华 于沛雨
不久以前,共青团济南市委发出通知,号召全市青工学习牛发和的大胆革新精神。许多青工正在积极响应这一号召。
牛发和今年才二十岁,原是济南钢铁厂青年汽车修理工。他发愤图强,埋头苦干,在党的培育下,入厂不到四年,就由一个普通的汽车修理徒工,成长为一个机械工程师,并被长春第一汽车制造厂聘为特约设计员。
初试锋芒
牛发和在1958年6月调到济南钢铁厂基本建设工地。当时,他被分配到负责维修汽车的动力站。这是个新成立的部门,设备就是几部陈旧不全的修理机具。那时候,正是紧张的施工关头。基本建设工人实行快速施工,运输工人分成三班,歇人不歇车,千方百计加速运输速度,但是仍然不能满足施工需要。而需要大修的汽车,却摆在动力站里。大修一辆,要几个月的时间,运输工人好不心焦。怎么办呢?党支部发出号召:向手工操作宣战,向机械化、半机械化要高工效!
手工装卸汽车轮胎葫芦头,是个既费力又费工的活儿。很早以前,牛发和就想用机械代替手工。党的号召,促使他那潜伏已久的革新萌芽“破土”出生。可是,他也担心自己技术差,怕搞不成。
正当小牛有些犹豫不决的时候,党支部书记在全站职工大会上宣布了小牛的革新打算,并且鼓励他要挺起腰来干。同组的老师傅们,也都伸出了热情的手:“小牛,你想点子吧,大伙帮你干。”
万事开头难。小牛只有小学文化程度,过去也没有系统地学过技术理论知识,连个机器的草图也不会画。深夜,牛发和怎么也睡不着。找了些铁丝,编编拆拆,拆拆编编,编了好几天,总算编出了一个装卸汽车葫芦头的机器模型。热心的方师傅和丘师傅,下班以后,到处帮助他搜集造机器的材料。有些材料需要加工,动力站没法解决,方师傅就到基本建设工地,趁着人家换班的空隙加工。
他们在一个多月的时间内一次又一次地进行试验,结果都一次接着一次地失败了。牛发和的心里急躁起来。
就在这个节骨眼上,党支部书记又找到了他:“小牛,歇一回,给你讲个小故事。你听说过没有:天津有个共青团员,大概跟你的年龄差不多,他为了消灭蛋品中的沙门氏菌,一共试验了三百二十二次才成功。你想,要是他试验到第三百二十一次丧失了信心,不再坚持干下去,结果会怎样呢?”
“对,成功是从失败中得到的,要干出个样子来,就得干到底。”在党的鼓舞和同志们的支持下,小牛坚持进行试验,终于在经历了二十一次失败后,制成了一台灵巧的汽车轮胎装卸器,比手工操作提高工作效率二十五倍,并且大大地减轻了体力劳动。
不断革命
1959年12月21日,这个优秀的共青团员入了党。共产主义的远大理想鼓舞着他,他决心不断革命,把修车的时间压缩到最低限度。
当时,大修汽车的时间很长,其根本关键,就是由于缺乏铣、磨汽缸的设备,这种设备很精密,当时济南只有两家汽车修理厂有这种机器。所以,济南钢铁厂动力站大修汽车时,就只得把汽缸送到那里铣、磨。每次送去的汽缸,至少也得一个月才能铣好、磨好,有时要耽搁三个多月。
对于这个关键,领导上很重视,早就作了预算,准备买一台现代化的铣、磨汽缸的设备。但是,一时没有买到。以牛发和为首的修理工们提出:“买不到洋的,咱就弄个土造的。”
战斗开始了,大家都热烈地支持牛发和等青年小伙子们搞革新。他们需要小马达,工段长就从砂轮上拆下来,交给他们使用;需要各种齿轮和部件,工人们就到废料堆里挑选。土造磨缸机初步装成了,但是由于立轴有点弯,磨出来的汽缸误差很大,不能用。党支部知道后,立即帮助他们分析失败的原因,并且坚定地指出:“没有关系,别说是咱们没经验,初次试验,就是大工厂也有失败的时候。”鼓励小牛他们要“吃一堑,长一智”,坚决把磨缸机制造成功。
在党的领导下,小牛他们接受了第一次试验失败的教训,矫正了立轴的弯曲部分,改油石为长铣刀,使铣、磨工序两者合一。这样经过集体研究改进,终于试制成功了一部土磨缸机,磨出来的汽缸,精密度完全合格。
两年来,牛发和和全组同志革新的机器工具达百余项,使全组机械化程度大大提高,汽车的修理时间大大缩短。保养一台车的时间,由三天压缩到一天、三小时,直至一小时以内。
勤学苦练
作为一个汽车修理工,熟悉车子的“脾性”,应该像医生熟悉人的机体脉络一样!牛发和时刻都在朝着这个目标迈进。
有一次,一部入库待修的汽车,半轴螺丝折断了。小牛明知道这是超过“扭力”负荷造成的,可是因为自己不懂技术理论,就是不会计算。还有一次,一部汽车要更换一根新曲轴,一位技术员算了半天,总是找不对齿,车子发动不起来。从这两件事当中,小牛得出一个结论:工人阶级不能作技术的奴隶,一定要作技术的主人;要当好一个工人阶级战士,必须掌握科学技术理论。从此,他买来了《汽车修理学》,借来了《汽车技工读本》等技术理论书籍,刻苦攻读。
在日常工作中,小牛虚心向师傅请教,并且做到了学用结合,学用一致。凡是他经手修过的车辆,几乎每台都有“病历档案”。车子的毛病出在哪里?为什么出了这种毛病?这种毛病是怎样解决的?他都对照书本介绍,对照实践经验,记得仔仔细细。这样日积月累,刻苦钻研,小牛的技术水平提高得飞快。几年来,全站修过的车辆,有苏联的“吉斯”“嘎斯”,捷克斯洛伐克的“太脱拉”,德国的“依发”,等等。小牛不但摸透了这些车子的“脾性”,掌握了整套的大、中、小修技术,而且能够预见和排除隐形故障。对于入库保修的车辆,有时经他侧耳一听,就可以发现毛病出在哪里。因此,伙伴们常常议论说:“牛发和的耳朵比听诊器都灵!”
艺高胆大
俗话说:“艺高胆大”。牛发和的科学技术水平在迅速提高,闹革新的雄心也更大了。几年前,他只敢碰一碰装卸汽车轮胎的葫芦头,现在他敢于对汽车设计打打问号了。
今年春天,正当全民性的技术革命运动蓬勃发展的时候,长春第一汽车制造厂发来了一封信,征求对革新“解放牌”汽车设计的建议。消息传出后,人们纷纷议论起来:
“‘解放牌’这种新生产的汽车,还有啥可改的!”
牛发和心里想:“解放才这么几年,咱们工人阶级就造出了汽车,为什么不能让它再攀上世界汽车制造业的最高峰呢?”当时,党支部也鼓励大家:“实践是检验真理的标准,咱们整天摆弄汽车,多想想,多钻钻,总可以想出点门道来!”从此,牛发和在修车时,每卸一个螺丝钉,装一个零件,都要动一番脑筋:这个有没有作用?能不能改进?能不能改掉?甚至摸过无数遍的零件,他也要打上个问号,琢磨一大阵子。
他在拆卸“解放牌”汽车轮胎螺丝时,发现一帽只管单胎,里外装有十六个大螺丝帽,而捷克斯洛伐克十吨载重汽车“太脱拉”,却是一帽管双胎。他就想:“如果‘解放牌’的轮胎也改为一帽管双胎,每个轮子都能节省几个螺丝,那么一个年产十几万辆汽车的厂子,该能节约多少钢材,节省多少人力和设备啊!”小账就怕大算。小牛越算心里越落实,立时就把这个建议提了出来,征求伙伴们的意见。
起初,有人提出疑问:“人家当初这样设计时,多一个螺丝,少一个螺丝,都有科学根据,这可不能乱动啊!”
“对,不能没根据地乱改。”小牛同意这种看法,同时也提出了另一种疑问:“能不能说,‘解放牌’汽车就十全十美,永远不能改进了呢?”
这一问,大家觉得有道理。他也继续坚持钻研下去。他一面拿“解放牌”与其他牌号的汽车反复比较,一面又请技术员帮助作科学计算。计算结果证明:改双层螺丝为单层螺丝,不仅可以确保质量,而且负荷还有余力呢。接着,他又和组员们一起研究,本着省工、省料、简化工艺等要求,提出了改进车轴螺丝和取消减震器等十多项革新建议。
不久,长春第一汽车厂设计处复了信,决定采纳“一帽管双胎”和改进半轴螺丝加工工艺等革新建议。据计算,仅“一帽管双胎”一项,一年就可节约钢材近千吨。现在,长春第一汽车厂已正式聘请他为特约设计员了。
牛发和同他全组的同志们发愤图强,从一段艰苦的历程中走过来了。全组今年1月到8月份,完成了三年零五个月的工作量。因此,共青团中央和共青团山东省委分别发给他奖状,并授予青年跃进红旗手的光荣称号。
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