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向技术革命要材料既能节约又能增产 沈阳扇风机厂人人争作“巧裁缝” 九月中旬以来节约的钢材可多产七百多台扇风机 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1960-10-27
第2版()
专栏:

向技术革命要材料既能节约又能增产
沈阳扇风机厂人人争作“巧裁缝”
九月中旬以来节约的钢材可多产七百多台扇风机
据新华社沈阳26日电 沈阳扇风机厂职工在“巧裁缝、一顶多”技术表演赛中,用“巧裁”、“巧缝”的办法节约原料材料,做到从节约中求增产,使全厂实现增产节约计划得到了有力保证。仅从9月中旬以来,全厂节约下来的钢材就可以多产七百多台优质扇风机。
“巧裁缝、一顶多”技术表演赛经验,是这个厂五车间铆工小组创造的。厂的领导在增产节约运动中,总结推广了这个小组的经验以后,全厂职工就立即展开了“巧裁缝、一顶多”的群众性技术表演竞赛运动。各工种、各车间和科室的所有工人、技术人员和干部都纷纷投入到竞赛中去,全厂出现了一个人人、处处、事事大闹“巧裁”、
“巧缝”表演的沸腾景象,两天时间,全厂就有40%的职工由于创造了新的生产成绩而被命名为“巧裁缝”。到10月初,在竞赛开展的二十多天中,各个工种、车间、科室涌现出的“巧裁缝”已占全厂职工的70%,并且出现了十一个“巧裁缝”标兵组和“巧裁缝”工段。
从沈阳扇风机厂已经取得的成果来看,“巧裁缝、一顶多”技术表演赛,是组织实现增产节约计划的好方法。二车间车工二组工人在大闹“巧裁”、“巧缝”技术表演中,运用了五种先进经验,在保证质量前提下,使材料消耗量比过去降低了三分之一,利用过去两天消耗的材料,现在可以完成三天的工作量,日产水平比过去提高了20%以上。三车间工人罗有君在加工齿轮中,采取“能顶不卡”的方法,每加工一个齿轮就可以利用节省下的卡头多做一个“推力环”部件,生产效率比过去提高了30%。全厂职工在“人人争当巧裁缝,处处誓达一顶多”的口号下,从9月中旬以来,已节约各种钢材达四百一十一吨,以及大量的焦炭、木材、棉纱、焊条、电石等原材料。与此同时,全厂60%的工人的生产效率也已达到一人顶两人到五人。9月份,这个厂产量比8月份增长了22.9%,而材料消耗却比8月份降低了10.5%。
“巧裁缝、一顶多”技术表演赛展开以后,有效地促进了全厂技术革新和技术革命运动的发展。职工们为了实现“巧裁”、“巧缝”和达到一顶多的目的,人人动手革新操作,革新工艺。竞赛展开后的二十多天,全厂就出现了一千四百多项技术革新,并且配成了八百套经验,纳入工艺规程。目前,在这个工厂里,车、镗、铣、刨等加工工种的工人普遍推行了能套不钻、能切不片、能顶不卡和多刀多刃等加工经验;在钳工、铆工等工种中广泛实行了能冷(曲)不热(曲)、能压不锤、能焊不铆、能冲不剪、能磨不锉等操作方法;铸造工人也在90%的部件上采用菱苦土代替木材制造模型,在小 型铸件上普遍推行了一模多铸经验。
开展“巧裁缝、一顶多”技术表演赛,也激发了科室人员的积极性和创造性,进一步提高了企业管理水平。各个科室的技职人员,在这一运动中都普遍开展了巧设计、巧工艺、巧管理、巧业务竞赛。设计人员在9月份一个月里就改革了八种老产品设计,并且使四十种改革后的产品投入了生产。仅据其中经过设计改革的两种老产品计算,由于采用电机与叶轮直联的方法,取消了变速箱和传动部分,就使材料和制造工时减少了一半,到年末可以节约钢材一百吨。工艺人员也深入车间和工人一起,试验推行了圆弧齿轮新技术,不仅大大缩减了齿轮的尺寸,节省了材料,而且使加工工时减少了30%到40%。在工厂党委组织领导下,很多技职人员还和老工人共同组织成三结合“巧裁缝鉴定、推广队”,对新出现的“巧裁”、“巧缝”经验,当场表演鉴定,及时纳入工艺规程,使先进技术经验得到迅速推广和巩固提高,立竿见影收到实效。
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