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上钢三厂薄板车间实现机械化 劳动强度减轻 产量上升 质量提高 品种增加 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1960-12-14
第2版()
专栏:

上钢三厂薄板车间实现机械化
劳动强度减轻 产量上升 质量提高 品种增加
据新华社上海讯 上海第三钢铁厂薄板车间职工在今年技术革新技术革命运动中,改变了整个车间的生产面貌。从7月份第一部轧机实现机械化以来,产量逐月上升,质量大大提高,品种显著增多,作业率始终稳住在91%左右,生产能力已超过设计水平一倍以上,1月到10月的产量比去年同期增长了316%。这个车间成为全市最近评出的九个轧钢红旗车间之一。
这个车间共有六部轧机。原来轧制薄钢板工序繁杂,劳动强度很大。为了改变这种状况,车间党总支热情支持工人摆脱繁重体力劳动的强烈愿望,大胆而又切实地领导他们进行技术革新。他们首先选择在三号轧机上开始革新,并从各个工段抽调一批工人和技术人员参加。大家边研究、边设计、边试制、边改进,用木板、三角铁、柏油桶等做成十多个模型,经过取长补短确定了一种模型之后,又按照先搞机前、后搞轧辊、再搞机后的次序,一关一关地突破,一个问题一个问题地认真解决。
不久,三号轧机就实现了机械化生产,工人的体力劳动大大减轻。但是刚实现机械化生产时,轧机的作业率和产量都降低了,情况连续一个星期没有好转。车间党组织发动工人对产量不高的原因作了分析,发现减产的主要原因,是工人对新机器的性能还未掌握,操作不熟练,互相配合不好;机器本身还不完善;操作工人不懂维修保养,事故多。党组织又立即组织力量,一个一个地认真解决这些问题。经过两个月坚持不懈的试验改进,三号轧机机械化生产的作业率终于从40%提高到91%。
接着,他们就对其余五部轧机进行改革。由于在三号轧机积累了经验,技术上练了兵,因此改革每部轧机,一般一个星期就能正常生产,而且生产效果一台比一台更好。如五号轧机改革后生产的第三天,甲班工人在八小时内轧制薄板的产量,就远远超过了三号轧机的产量。四号轧机又跟踪追上,不但产量超过了五号轧机,而且由于进一步改革了设备,轧制的薄板由原来的二米长,增加到四米长;由一片一轧提高到四片、八片一轧,既能降低钢板厚度,能轧制精密品种,又能提高产量,进一步解决了扩大品种与提高产量的矛盾。到11月24日止,全车间的六部轧机都已经实现了机械化。
实现机械化以后,这个车间工人的体力劳动大大减轻,他们不再需要拿着笨重的钳子,夹着红钢板送到轧机上去轧制,而只要按按电钮,看守在自动运输带的旁边,就可以进行生产了。原来每部轧机需要三十几个工人,现在可以减少一半左右,在没有增加一个工人的情况下,全车间多开了两部轧机,薄板质量也大有提高,就用途最广的一种零点五米厚度的薄板来说,原来极少一级品,现在一级品达90%左右,最高达到98%。
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