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踏踏实实掌握合成氨生产技术 芜湖联盟化肥厂对待技术问题一丝不苟产量稳步上升 合肥江淮化肥厂低估困难忽视工程质量走了一段弯路 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1960-12-15
第2版()
专栏:

踏踏实实掌握合成氨生产技术
芜湖联盟化肥厂对待技术问题一丝不苟产量稳步上升
合肥江淮化肥厂低估困难忽视工程质量走了一段弯路
本报合肥14日电 安徽省芜湖联盟化肥厂在战术上重视困难,对小合成氨厂生产建设中的一个个具体问题,十分认真,一丝不苟,结果很快地实现了正常生产,产量稳定上升。同是年产八百吨合成氨的合肥江淮化肥厂,由于领导干部对生产合成氨的技术复杂性估计不足,忽视工程质量和设备维护工作,结果投入生产后不能正常生产。后来这个厂接受了这段教训,彻底检修了设备,并且组织职工认真地学习技术,生产才逐步走上正常。
芜湖联盟厂开始建厂时,就提出了“战略上以一当十,战术上以十当一”的口号,在职工中树立敢想敢作的思想,同时又培养职工踏实认真,根据合成氨化肥厂技术复杂的特点,步步都不放松的求是精神。厂里没有专门的质量检查员,为了提高安装质量,厂领导就把四十名在外厂学习过操作技术的工人派到安装队,和安装工人一起检查每套设备的质量。他们把合成氨设备、管线都认真进行了清洗、试压。在检查煤气变换工段安装的质量时,曾反复检查试压了二十一次,直到完全合乎标准后,才开车生产。
在试车期间,由于是新人新设备,操作不熟练,设备性能掌握不住。厂领导便发动群众集中力量突破“技术关”。精炼工段操作条件复杂,精炼气微量要求达到百万分之几,是过“技术关”的关键。厂党委书记、车间领导干部、工段长、操作工人、维修工人,就参照有关资料,一条条地对照研究,根据车间生产纪录进行分析比较,反复试验。这样摸索了一个月,终于使精炼气微量达到了标准。在实践中,职工的技术水平迅速提高了,现在全厂已有60%的工人能熟练地掌握自己岗位的操作,有20%的工人能掌握本工段的全面工作。
这个厂从9月份开始正常生产后,产量月月提高,达到了设计能力,并且创造了小合成氨厂中最高的日产纪录。
江淮化肥厂在建厂时,领导干部对生产合成氨的技术复杂性认识不足,在建筑安装时没有严格按照技术要求办事,影响了工程质量。投入生产后又没有发动群众认真对待生产技术上的困难,及时解决;也没有配备足够的维修力量和备品备件,致使工厂在建成后,有较长的一段时间不能正常生产。后来这个厂的领导干部认识了这些问题,积极采取措施,集中优势兵力,从设备安装、操作、企业管理、维护检修四个方面围攻技术关。从生产过程开始的锅炉房到最后的氨水工段,对每项设备、管道、阀门、接头甚至螺丝钉,都作了认真的检查、清洗,对设备上的几百只阀门都一个个进行研磨试压。全厂用了两个多月的时间把大小设备上的四百多项问题一一解决,并认真检查了质量。同时,加强了生产管理工作,组织工人学习操作技术。现在这个厂生产已经正常。
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