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进步的开始 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1961-05-25
第3版()
专栏:河北通讯

进步的开始
本报记者 朱泽民
质量为何下降?
天津搪瓷总厂是全国规模最大的搪瓷厂之一,生产设备先进,技术条件也好,又是一个有将近四十年历史的老厂。过去,这个厂生产的“三桃牌”搪瓷产品,在消费者中是有口皆碑的。可是,后来产品质量逐步下降了。有这样一个例子:西安人民搪瓷厂是1952年新建的,在建厂过程中,天津搪瓷厂从技术、配方等各方面帮助了这个“小兄弟”。西安厂建成后,就树立雄心大志,追赶天津的“老大哥”,从1958年到1960年连续三年的评比中,都超过了天津厂。按说,这对“老大哥”应该是一个鞭策。可是天津搪瓷厂的部分职工却认为:“西安厂小,质量好控制,生产出几个好的样品来,没有什么了不起。”有人埋怨本厂的质量检验严格,燃料和原材料不好。就这样,在各兄弟厂不断进步中,这个厂陆续被西安、上海、北京等地超过去了。
今年1月间又要开评比会了。他们事先就作了准备。很多人都认为:“在这次评比会上,质量超过西安,夺回第一,准没问题!”可是评比的结果,又是西安第一。
这次评比的结果,着实震动了天津搪瓷厂。全厂上下议论纷纷:论设备,不差;论技术,不低;论资格,比西安厂老三十年。为什么质量就赶不上人家?为了找到原因,党委会向领导干部们提出了“亮底,说心里话,把问题兜净”的要求。讨论的中心是:质量落后的原因究竟在哪里,是主观原因还是客观原因。接着,全厂按工序、工种开展了一个“我们厂的产品质量是高还是低”、“高产能不能优质”、“质量为什么不好”等问题的讨论。制胎车间在开始讨论时,还有人坚持认为是原材料质量不好。但是多数人不同意这种说法。他们说,如果是原材料不好,为什么还有一半产品能成为合格品?争论来争论去,认为主要是思想上重视质量不够。拿冲压工人来说吧!把裁下来的铁皮放在冲压机上压面盆的铁胎,本来是个需要精心操作的技术活,用劲大了,容易造成破胎;用劲小了,容易出瓜楞,面盆成了倭瓜形。只要操作时精心,劲头使得匀,残次品就可以大大减少。在搪烧车间,关于煤次炉温低的问题也引起了一场争论。一派人认为质量低是因为煤次,炉温低;一派人认为煤次不是主要问题:因为第一,如果说煤次影响炉温上不去,为什么有的司炉烧的火就旺,有的人用同样的煤,同样的炉子,火就上不去,甚至把火都烧灭了;第二,用同样的炉子来搪烧,为什么有的班一等品率就高,有的班就低?第三,为什么有的炉子全部用好煤,质量也上不去?车间经过对产品的分析检查,发现在不合格的产品中,属于炉温影响的只占32%,而由于操作影响质量的则占68%。司炉工人们经过四次辩论,摆思想,摆事实,问题一下就清楚了。很多司炉说:要是我们都精心操作,保证炉温,32%的残次品是可以消灭的。
承认落后
问题越辩越清,思想越辩越明。为了进一步提高大家的认识,工厂又搜集了全国主要兄弟搪瓷厂的质量指标和产品进行对比。接着,工厂又把国内二十多个搪瓷厂生产的产品搜集起来,举办了产品展览会、解剖分析会,发动职工“照镜子”,看看人家,比比自己。他们又组织了质量访问团,深入到出售搪瓷产品的商场、批发站、门市部征求商业部门和消费者的意见。访问团在访问售货员的时候,售货员说:“过去你们厂生产的有些面盆的图案很好看,如徐悲鸿的马,齐白石的大虾等,都很受消费者的欢迎,但是后来这些图案没有了,红花绿叶的图案特别多,花色单调,许多消费者不喜欢。”为什么消费者喜爱的花色图案生产得少,不受欢迎的反而生产得多呢?职工们自己检查出来,原来用徐悲鸿的马或者齐白石的大虾等作图案,喷花时特别费事,一点也不能错板,有些人就不愿意喷;而色调单调的大红花大绿叶,喷花时省事,错了板也看不出来,又省工又能多出活,因此,这种面盆的数量就多起来,而图案复杂、群众欢迎的面盆就逐渐少了。
奋起直追
经过一次又一次的争论,质量低次的各方面的原因,基本上都挖了出来。接着,党委会及时向全厂提出了“夺红旗,把身翻”的口号。各个车间、班组,从下料、冲压、赶光、制粉、搪烧、喷花,一直到司炉、美术设计,所有的人都行动起来了。工人、技术人员和领导干部们一起,按工序、工种,逐个根据揭发出来的质量问题,开展了一个查设计、查配料、查胎型、查炉温、查操作、查设备维护检修等的调查研究活动,跟踪追迹,找出原因,订出措施。面盆的光泽和白度,是外观质量的关键。为了提高光泽和白度,由厂长王存带领制粉车间的十多名工人和技术人员,在二十多天里,经过十四次失败的考验,终于在试验的十一个配方里,找到了提高瓷料质量的新配方。用这种配方烧制出来的面盆和口杯,光泽度和白度都大大超过了轻工业部规定的质量标准。为了改进花色品种,工厂又专门抽出了一批技术高超、手艺精巧的设计、刻板、喷花、搪烧和制胎老工人,成立了精制品小组,他们在分析了全国各地搪瓷产品的不同优点以后,采用天津著名的杨柳青年画、天津剪纸、泥塑和木刻等图案,设计了三十多种别具风格的新花样和新产品。
全厂各车间、班组的工人们都针对自己不同的质量关键问题,投入了提高质量的竞赛。八班原来的正品率只有50%多,现在全班工人,人人精心操作,人人检查质量,互相监督,不让一件次品出手,正品率已提高到90%多,有时达到百分之百。酸洗烧油工序的老工人马超杰,为了找到消灭面盆铁胎上的黄锈、油斑和黑点的办法,仔细地观察每道操作上的毛病,找出原因,又和工人一起研究解决办法。面盆铁胎在冲压以后,往往带着机器油,盆胎上有了油斑,要用火烧掉,过去是用烟煤和无烟煤混烧,鼓风机一吹,常把烟煤小粒吹到盆胎上,又成了黑点。他和工人们经过几次试验,改成只烧无烟煤,解决了质量问题。工厂党委在质量竞赛中又大抓评比,广树标兵,一个多月里就涌现各种质量标兵七百多名,形成人人有目标,人人有对手,人人献计把关,使得一等品率节节上升。从下面数字中就可以明显地看出变化:一月份二月份三月份四月份面 盆一等品率:62.63%69.19%73.19%77.18%口 杯一等品率:72.17%75.32%77.54%78.35%
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