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深入生产过程了解真象对症下药 石钢炼焦厂煤泥回收率提高 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1961-05-30
第3版()
专栏:

深入生产过程了解真象对症下药
石钢炼焦厂煤泥回收率提高
本报讯 石景山钢铁公司炼焦厂的领导干部,深入泥煤复选小组调查研究,解决了煤粉流失问题,使泥煤的平均日产量由二百吨以下,提高到七百吨(估算)。
炼焦厂在洗选原煤所放出的废水中,总会带出一定数量的煤粉。石钢焦化厂在1959年就成立了泥煤复选小组,每天平均可回收泥煤近二百吨。但仍然有很多未收起来的煤粉随水排掉了。
能不能把回收量再提高一些?对这个问题众说纷纭,有人认为浮选用的油质低而量不足,要求换好油、多给油;还有人要求添设备。
去年8月,炼焦厂党委书记带着技术人员深入到复选小组去寻根究底。他们一方面弄了个玻璃管,在生产流程的各个环节上接水样,看在哪里丢的煤粉最多;另方面,虚心地向每个岗位的工人求教,并和工人一道认真的进行研究。经过接水看样,他们发现尾煤中带出的煤粉最多。在与工人商量中,又听到工人王世忠说:“添设备,好!充分发挥现有设备能力,更好!”这些情况引起了调查组的注意,他们决定根据王世忠的意见,蹲在过滤机旁边细致观察。不久,发现了机器下面出水,而且不断出现气泡。这就证明由于设备漏气,效能降低了。当天下午,他们就组织修理工人焊好。同时又改善管道,加强尾煤的回收等等,使泥煤的日回收量由二百吨左右提高到四百吨。
设备的问题解决了,调查研究组回过头来研究“人”的问题。他们开始跟班劳动,在劳动中发现工人都很努力,但互相配合得不好;有时上班不久,某些岗位的工人忽然不见了。这是为什么呢?经过访问工人和基层干部,弄清了岗位之间没有联系制度,有时各干各的,互相影响操作。基层干部重“多”轻“省”,认为复选是件小事,不如洗煤重要,因此每当洗煤车间缺人,就抽复选工人去顶。根据这一情况,领导上制定了复选机和风机工人,过滤机和皮带机工人等等的小组联系制度,固定了岗位工人,实行了专机专责制,并规定不准乱调工人;还把节约原煤做为车间班组红旗竞赛的主要指标。这样,全小组的操作协调了,泥煤的回收量又提高到七百吨。
泥煤回收量有了显著提高。但不久日平均回收量突然又回降到四百吨。这时候,厂长与有关科长,又到了复选小组再一次进行调查,发现毛病的根源在于设备维护不好,停机事故繁多。他们就认真地了解设备缺陷,组织停机大检修,健全了设备维护规程。他们还发现小组之内各岗位的联系虽已比较周密,但小组之间,特别是和配煤小组的联系还很差。有时候,配煤小组不掺泥煤了,不通知复选小组,使复选被迫停机;有时候,复选小组停机加油清扫,也不告诉配煤小组,使配煤无泥煤可掺。根据这种情况,领导上又帮助他们建立了联系制度,使泥煤日平均回收量又恢复到七百吨。
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