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总结工人生产新产品的经验 制定切合实际的操作规程 京棉三厂四组人造棉纱质量提高 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1961-06-03
第3版()
专栏:

总结工人生产新产品的经验 制定切合实际的操作规程
京棉三厂四组人造棉纱质量提高
本报讯 据北京日报消息:北京第三棉纺织厂细纱车间,总结工人实际操作经验,制定人造棉纱操作规程,对进一步提高人造棉纱的质量起了很好的作用。
人造棉纱比普通棉纱在纱条的均匀和洁净方面要求较高。去年第四季度,细纱车间第四组担任制造这项新产品任务的时候,工人技术不熟练,又没有现成的操作规程,工人一面努力提高技术,一面要求制定操作规程。车间领导组成“三结合”小组,总结工人前一段的操作经验,把接头和清洁工作方面的一些好办法,经厂领导批准,纳入操作规程。例如,乙班落纱长彭惠贤把脸盆、肥皂拿到车间来,每次落纱前都洗一洗手,以免纱条沾上油污,造成次布。现在这条经验已经纳入规程,车间也增设了洗手用具。在接头方面,操作规程也根据人造棉的特点作了新的规定。
初步制定操作规程后,工人有章可循了,质量有所提高,上等优级品率达到60%左右。以后,工人的操作经验越来越丰富,又发现操作规程中的一些漏洞。经过工人的认真讨论,领导上对操作规程进行了两次修改,对接头和清洁工作都作了更严格的规定。在换粗纱接头方面,原来没有完全禁止沿用旧方法,只规定必须把捻接后的疙瘩去掉。但是后来发现,工人有时工作一忙,就漏过了,造成纱条不匀,影响质量。而且用手捻接,有时也会印上油污汗迹,在雪白的人造棉纱上,这几分长的油污,牵伸成细纱后就变成几寸长的黑道道,造成次布。因此,工人建议禁止使用普通棉纱的捻接法,改用新的接头法来保证质量。新的规程就根据工人的意见修订了这一条。
在修订规程的时候,为了使工人真正认识到规程的必要性,遇见争论,领导方面并不急于下结论,而是通过工人的实践去解决。关于新的换粗纱接头法的规定就是这样产生的。这个组的工人过去习惯于普通棉纱的粗纱镶接法,在讨论修订规程的时候,虽然多数人认为应当明文禁止沿用旧法,但是也有少数人认为旧办法效率高,不一定影响质量。领导上就决定,这一条暂时缓订,试验一段再说。并且决定由粗纱镶接技术最好的黄珊妹担任试验工作。结果,她用旧法子接头,也不能保证质量。这样,赞成旧方法的人才放弃了原来的意见。
规程订出以后,有个别人没有按规程操作。遇见这种情况,小组就查明原因,对症下药。规程上要求用平接法接头。但是在初期,有几个人常常不照办。小组质量员一了解,并不是她们不愿平接,而是不会平接,接不好。于是,甲班就请第五组的老工人李桂英来传授平接的经验,乙班就由老工人刘惠琴负责教新工人,丙班的小组技术教练员就跟本班的工人订立姐妹合同,包教保学。这样,平接法接头这一条操作规程就更好地实现了。
为了使操作规程条条落实,党支部不断对全组进行宣传教育,说明质量和规程的重要性,发动工人互相督促检查。同时,车间领导还帮助她们建立了检查评比制度。她们每天检查执行规程的情况,公布成绩,定期评比,并且展开执行规程的红旗竞赛,促使操作规程能真正贯彻下去。
半年来,第四组工人在领导的教育下,认识到规程的重要性,认真按规程操作,再加上各工序一条龙大协作创造的各种有利条件,人造棉纱的质量逐步提高。油污纱、竹节纱显著减少,坏纱率从3%左右降低到0.3%左右,上等优级品率从60%左右上升到90%以上。
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