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加强用煤管理 改进燃烧技术 厦门玻璃厂煤耗降低 一吨玻璃的用煤量比过去降低零点四吨 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1961-11-07
第2版()
专栏:

加强用煤管理 改进燃烧技术
厦门玻璃厂煤耗降低
一吨玻璃的用煤量比过去降低零点四吨
本报讯 福建厦门玻璃厂实行“凭票供煤,节约有奖”的办法,进一步调动职工的积极性,使煤耗不断降低。过去熔化一吨玻璃液需要煤炭二点六吨左右,现在只要二点二吨。
这个厂是厦门市节约用煤的先进单位,曾在运输、管理、烧煤等几个环节上,创造了“一条龙”节约用煤的经验。他们再接再厉挖掘潜力,发现在炉前烧煤等方面还可以进一步改进。于是发动群众讨论,制定出每炉的用煤定额,然后发煤票给各班组,凭票领煤,节约成绩显著的给奖励。实行这种用煤办法,进一步调动了职工节约煤炭的积极性,他们多方钻研技术,开展革新。八号炉目前用的是粉煤,一鼓风便到处飞扬,不但增加煤耗,而且往往堵塞烟道、火道,影响生产。工人们就细心研究,寻找新的办法,经过技术部门同意,在煤炭中掺30%的水,结果煤粉不飞扬了,也不堵塞烟道,还因为有了水份,延长了煤的燃烧时间,每天煤耗量从过去的六吨多降到五吨多。五号炉过去十分钟加煤一次,加了以后不动或很少动,部分煤未烧透就积压下来,堆多了便清除出炉,现在,工人责任心加强了,勤看炉,多动钎[qiān],煤炭烧得透,十五分钟才加煤一次,节约了不少煤。为了节约用煤,职工们积极提高技术。过去四个炉中,只有四个司炉正手对烧煤比较内行,司炉副手技术较差。现在,各炉采取班前传授、班中教练、班后分析等办法,互教互学,使大部分副手迅速掌握了较熟练的烧煤技术。
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