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深入调查 找出毛病 切实改进 杭州热水瓶厂产品由坏变好 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1962-03-11
第1版()
专栏:

深入调查 找出毛病 切实改进
杭州热水瓶厂产品由坏变好
新华社杭州10日电 杭州热水瓶厂出产的西湖牌热水瓶,最近一年来信誉大变:过去有的消费者曾经把这个厂生产的热水瓶比作“爆炸瓶”、“温水瓶”,现在的评语是“美观实用”、“保暖好”。这个变化是如何发生的呢?
一年前,这个厂生产的热水瓶不论是保暖时间、瓶胆的成品率,还是原材料的消耗量,都离全国一般水平很远。当时,这个厂的上上下下都想尽快地改变这种落后状况。厂的领导干部也感到光靠开会、听汇报来领导,无法抓到生产关键,难以改变落后面貌,因而就改进作风,到生产现场去调查研究。
领导干部来到现场,一接触生产实际,感到生产中的问题千头万绪。当时,瓶胆废品率高是个突出的问题,瓶胆为什么爆破得这么多呢?有的说是操作技术有问题,有的认为原料性能不好。厂领导没有经过进一步调查,就误认为瓶身玻璃太薄是造成爆破的主要原因,并采取几条措施,增加了料坯重量。结果瓶胆的重量是增加了,废品率并未减少。接着又采取了把电热丝改细等措施,也只解决了一些枝节问题,生产关键还是没抓到。
瓶胆废品率高的真正原因在哪里?为了弄个水落石出,党委书记、厂长都到炉前跟班劳动,多次召开老工人、技术人员座谈会征求意见。各级干部又对每道工序都进行了问题排队。一位副厂长还带工人、技术人员到上海先进的同行厂去学习。经过在厂内外这一番细致的调查研究,才开始找到了提高质量的关键的苗头。有一次,“取经团”在参观先进厂的操作时,看到人家送瓶胆进烘炉争分夺秒,感到很是奇怪,因为自己厂里瓶胆吹成后要在炉前挂几十秒钟,并不把送瓶快慢看作大事情。经过向先进厂请教才知道,瓶胆进烘炉是为了消除“应力”,防止它爆破。如果瓶胆进烘炉的时间一慢,温度降低了,再进温度很高的烘炉,一冷一热,就容易爆破。这时在本厂研究这一问题的人经过反复试验,发现瓶胆爆破的另一个原因是烘炉温度不高。两方面的意见一汇合,烘炉炉温不高,瓶胆送递太慢这两个关键问题终于找到了。
关键一找到,他们立即对症下药,改进送递方法,增加送瓶工,提高了送瓶速度,缩短了瓶胆吹成以后在烘炉外停放的时间,同时把烘炉温度提高,这就有效地消除了瓶胆的“应力”,瓶胆爆破的现象大大减少,废品率下降到百分之几,影响热水瓶质量的一个大关键便彻底解决了。主要关键一解决,也带动了其他问题的解决。过去“割口不齐”、“拉底时爆炸”等毛病,大都是因为瓶胆“应力”未消除带来的,“应力”问题解决了,这些问题也就迎刃而解。
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