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鼎丰耐火耐酸材料厂调整生产计划 根据市场需要生产大路产品 加快了资金周转,保证了生产开支,归还了银行贷款 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1962-06-09
第1版()
专栏:

鼎丰耐火耐酸材料厂调整生产计划
根据市场需要生产大路产品
加快了资金周转,保证了生产开支,归还了银行贷款
新华社济南8日电 山东省淄[zī]博市博山公私合营鼎丰耐火耐酸材料厂,根据市场需要和本厂实际生产条件生产大路产品,随产随销,企业资金周转状况大有好转。
这个工厂近几年来主要是生产工业用陶瓷。由于对市场的需要了解不够,经常积压着大批产品,使资金周转发生了严重困难。厂里也曾先后采取过许多措施,专门组织人员到各地登门推销,但效果不大。去年10月厂党委通过学习上级指示,认识到要解决这个问题,非从根本上端正经营方向不可。于是派人调查了解市场的迫切需要,以及兄弟厂的生产需要情况,据此重新调整了生产计划。有的产品停止生产,有的缩小生产,对当前化工单位急需的耐酸容器增加了生产,并且重新安排了市场急需的日用黑釉陶瓷的生产。
由于大规模的调整生产品种,在技术和设备上遇到了许多困难,仅是生产日用陶瓷用的“匣钵”(一种烧碗用的耐火容器),就要新添四万多个。而生产这样多的“匣钵”,要花费四五万元的资金,时间也很长。工人们就在生产碗的同时生产小缸,把缸复盖在碗上,一起装窑烧成,用小缸代替“匣钵”。职工们还采取措施消除了黑釉陶开裂、火煎、不熟等产品表面缺陷,并改进了操作方法,建立了一些必要的制度,解决因原料含铁杂质而影响产品质量的问题。经过这些努力,现在厂里的产品正品率已由第一季度的81%上升到90%以上。
生产日用陶瓷产值低、利润少、有的产品甚至亏本。例如他们生产的盆,开始时成本比市场上的牌价还高33%。为了减少企业亏损,工厂围绕着降低成本采取了一系列措施。制碗用的原料,有一种是从外地进货,质量虽然好一些,但运到厂里后,比当地价格贵两倍还多。工人们就针对当地原料的特性,改变了原料配方和烧成操作,用当地原料代替,在保证质量的前提下,使原料成本下降了24%。为了降低燃料消耗,职工们也一连采取了十项措施,并且按照现用煤种的特点,恢复了二次通风烧窑法,并分别情况使用煤气,使煤炭消耗比计划定额降低了14.8%。同时,还随着产品的改变,适当地调整了劳动组织,在人员减少四百多人的情况下增加了一个专门生产日用陶瓷的车间,使劳动生产率比计划提高了18%。采取这些措施后,成本有了显著降低。现在除盆子还略有亏损外,其他如耐酸坛子、小缸、饭碗等产品都有了盈余,盈亏相抵,不但没有赔钱,1至5月份还净得利润十四万四千元。
工厂坚持根据市场需要生产大路产品,产品积压的状况已大大改变。今年1至4月他们生产的一百一十八万多件耐酸容器和日用陶瓷,现已销售了80%以上,有力地支援了市场。产品积压得少,资金就周转得快。第一季资金周转一次需一百零八天,到4月份已减少到七十七天。由于资金运用有所改善,不仅保证了生产开支,还抽出七万九千多元归还了银行贷款。
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