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按照兄弟厂先进指标检查本厂漏洞挖掘潜力 大连高压阀门厂克服自满生产大进一步 三月份产品一级品率比二月份提高百分之十八,设备利用率提高百分之二,材料消耗低于指标百分之十 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1963-04-10
第1版()
专栏:

按照兄弟厂先进指标检查本厂漏洞挖掘潜力
大连高压阀门厂克服自满生产大进一步
三月份产品一级品率比二月份提高百分之十八,设备利用率提高百分之二,材料消耗低于指标百分之十
据新华社旅大九日电 本社记者邢犁夫报道:先进企业的增产节约潜力大不大?大连高压阀门厂职工做出了答案。
这个厂从一九五八年以来就是旅大市、辽宁省和全国的先进集体。它制造的各种阀门供应全国十多个省市的工矿企业。今年的订货很多,而且新产品占三分之二左右。客观形势要求这个厂今年能做出更多更好的贡献。
可是,二月初,这个工厂在讨论增产节约计划的时候,有相当一部分人认为“自己是先进企业,油水不大”。厂的领导方面也认为今年新产品多,质量要求比较高,难于增产。
这时候,两个前途摆在他们面前:或者满足于现状,挖不出大油水,在今年的增产节约活动中踏步不前;或者先进再先进,挖掘出潜力,更上一层楼。
任何一个先进企业,不可能每项技术经济指标都是先进的。大连高压阀门厂的干部过去虽然知道这一点,但是并不清楚自己厂的哪些指标落后,同先进厂的差距到底有多大。而今年,他们把自己厂去年达到的各项技术经济指标一一核算清楚,在二月中旬组织了两个小组北上沈阳,南去上海、苏州,到同行业工厂去比较各项技术经济指标。
南下的人员到上海阀门厂以后,分析了兄弟厂的设备条件和技术力量,发现同本厂大体相仿。但是去年的实际情况是:人家厂的人力比自己厂少一百名,却多创造了百分之二十的产值和百分之十五的上缴利润。在苏州阀门厂,他们发现人家的突出特点是成本低。工厂派出人员还同沈阳高中压阀门厂比较了九项指标。他们发现,九项指标有六项本厂先进,对方先进的是三项,这也引起了他们的重视。大连高压阀门厂还扩大了比先进、学先进的范围。它同旅大市运输公司比汽车货运成本,发现自己的高出四倍之多;它同大连机床厂比较每吨锻件耗用焦炭的数量,得出了自己并不先进的结论。
派出的人员回厂汇报了兄弟厂的各项先进水平和先进经验之后,厂的领导干部大吃一惊。有的说:“过去还认为咱厂挺不错,没想到许多指标差得这么远,在这些落后的指标中又蕴藏着这么大的潜力!”
他们根据兄弟厂的先进指标,具体分析了自己的落后原因和消除办法,能够很快改进的就立即加以改进。同兄弟厂比较以后发现本厂管理人员过多,他们就精简下放了十二名管理人员。上海兄弟厂的半成品管理好,一条主要措施是有半成品仓库,他们就马上吸取上海兄弟厂的经验,改进自己的仓库管理。有些落后指标属于技术上的原因,不能立即解决,就指派技术人员下车间,同工人一道研究,逐步解决。
全厂职工根据外厂和本厂的先进指标,开展了“三查三找”活动。三查是查消耗,查工时,查几率(废品率、一级品率、设备利用率等);三找是找差距,找漏洞,找原因。通过“三查三找”,职工们揭发出许多浪费漏洞;经过核实,去年从这些漏洞“漏”掉的财富,约占全年生产费用的百分之十七。这些损失浪费绝大部分可以在今年避免。
这个厂今年增产的突出矛盾是机械加工能力不够,按增产任务计算缺少六万个工时。机械车间针对浪费工时的现象算了十二笔细账;其中只是检修机床安排不当、工艺装备不合要求、劳动组织不合理等十笔账,去年造成的停工、窝工浪费就达两万多个工时。他们从堵塞这些浪费漏洞入手,很快挖掘出四万五千个工时的潜力;加上车间采取其他措施提高工作效率,增产缺少的工时基本上可以解决。
这个厂经过比先进,找差距,查浪费,挖潜力之后,有些原来比兄弟厂落后的指标很快赶上来了,有些原来比兄弟厂先进些的指标也更上一层楼。根据三月份的计算:全厂材料消耗比原定指标节约百分之十,产品一级品率比二月份提高百分之十八;设备利用率达到了百分之九十一,比二月份提高了百分之二;其他如总产值、劳动生产率等指标,也都显著提高了。
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