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太原化工厂怎样从长期落后跨进先进行列? 先组织厂内竞赛打下基础 再学习外地经验攀登高峰 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1963-12-03
第2版()
专栏:

太原化工厂怎样从长期落后跨进先进行列?
先组织厂内竞赛打下基础
再学习外地经验攀登高峰
新华社太原二日电 记者郭洁报道:技术经济指标曾经长期落后的太原化工厂已经跨进全国先进行列。到九月底,这个厂的十三项可比指标,有九项赶上和接近了全国的先进水平;十月,又有十一项指标比九月有显著进步。随着绝大部分指标步入全国先进行列,这个厂已提前完成总产值、利润、劳动生产率的全年国家计划,产品产量除个别产品以外,也都提前完成全年的国家计划。
太原化工厂攀登先进水平,是从先念好厂内的“经”再取外地“经”、先缩短厂内后进与先进差距再缩短同外地的差距做起的。这个厂学先进赶先进的活动早从去年第四季度就开始了。当时,厂党委提出“学先进、赶先进、争上游”的口号后,各车间经过同先进的兄弟厂比较发现,有百分之八十以上的指标都落在后面。可是,许多职工却对追赶先进缺乏信心,反而越比越泄气。追查原因才发现是差距太大。工人说:咱和人家差得太远,怎么也赶不上。党委及时研究了这种情况,觉得群众反映的问题很重要,并且提出:要追赶先进只有一步一步地循序渐进,才能不断鼓起群众的干劲,如果一下子让群众赶上全国最先进水平,那会因为一时达不到而挫伤积极性,使追赶全国先进的口号落空。为此,党委及时提出要从组织企业内部的比学赶帮竞赛入手,先打好追赶全国先进指标的基础,作为攀登先进高峰的“梯子”。
厂党委的号召,鼓舞了职工群众前进的信心。今年初,职工们把本厂历史上曾经达到过的先进指标都找了出来,并且同本厂现在的指标进行了分析对比。结果他们发现:十三项指标中有九项落后于本厂历史上的先进水平。这样不仅使广大职工群众知道了本厂和全国先进厂的差距很大,也看到了本厂现在同历史先进指标的差距,都觉得有了赶头。与此同时,职工们还发现厂内班组之间也有很大差距,甚至有些班组的生产技术水平很接近全国先进企业的水平。这个情况启发了车间领导干部。他们说:“经验在眼前,何必远出门”。于是他们首先总结推广了这些先进班组的经验。
直接影响电流效率的盐水浓度,全国先进水平是每立升含盐三百一十六克,本厂车间平均是三百一十三克,可是诸林书班却高达三百一十八克。工段及时提出盐水浓度赶诸林书班的口号。很快就有赵鹏九班赶上来了。诸林书班工人张书杰又摸索出一套缩短化盐距离、稳定化盐温度的好办法,使盐水浓度上升到三百一十九克。就这样你追我赶,互相帮助,使全车间的盐水浓度达到每立升含盐三百一十六克以上。
苯酚车间的一级品率曾一度下降到百分之五十以下,完不成计划,距离先进水平更远。但是本车间八号蒸馏塔的一级品率却很高,经常保持在百分之八十以上。车间总结推广了八号塔的先进操作经验,开展了塔与塔之间的竞赛,九月份全车间一级品率上升到百分之七十三点六,十月又上升到百分之八十九点九。这样,就接近了全国最先进的上海闵行化工厂的水平。
这个厂在组织企业内部比学赶帮竞赛的同时,就为进一步学赶全国先进企业做好准备工作。他们首先建立和健全了同上海、天津等地二十八个兄弟厂的经济情报交流制度,便于及时了解兄弟厂的情况。一旦发现兄弟企业有先进指标和好经验以后,他们就针对自己没有解决的关键问题,有重点地派人去“取经”。今年以来,全厂各车间已经外出“取经”七次,使许多先进企业的好经验很快用于生产,技术经济指标随之赶了上来。氯化苯车间的连续精馏问题,过去经过多次研究和试验一直没有解决,最近从锦西化工厂取“经”后,终于实现了连续精馏,使每吨成品的苯耗量减少四到五公斤,接近了全国先进水平。
这个厂在推广外地经验的时候,十分重视结合总结自己的经验,保证学一项用一项。烧碱车间从上海电化厂取回提高电流效率的经验以后,发动群众对照本厂实际,总结出自己的一套经验,立即在生产中推广,迅速提高了电流效率。天津化工厂氯化苯的原料消耗一直很先进。厂里派人到天津以后发现,天津厂的主要经验之一是重视回收尾苯,减少损失;但是天津厂采用氯化苯吸收法回收,要推广这种办法就需要增加一个工序、十多台设备。太原厂推广天津厂的经验的时候,因地制宜地总结了本厂的经验,充分利用现有设备,从操作控制上采取措施,调整了尾气冷凝温度的控制办法,使每吨成品的苯消耗量节约了二到三公斤。
这个厂还注意向来厂参观的兄弟厂的人员学习,常常把自己的技术疑难问题提出来,同他们研究,要求留下他们的先进经验。仅今年以来,已经采用这种办法从来厂参观的客人那里学到了七十多条好“经”。
太原化工厂由于采取先“念经”后“取经”和先搭“梯子”再攀高峰的学赶方法,更好地调动了广大职工的积极性,全厂学比赶帮的热情越来越高。今年以来,这个厂实现的群众技术革新建议达五百多件。许多车间为了适应工人提高技术的要求,还组织了讲课传授、观摩学习、操作表演等活动。许多老工人都总结了自己多年的操作经验,帮助大家提高技术。农药滴滴涕车间工人周铭相还把自己的经验写成《缩合工序操作规程和方法》公布全车间,促使氯化苯的耗用量接近了先进水平。(附图片)
天津市第一玻璃厂积极学习上海玻璃厂的先进经验,改进生产工艺,使玻璃口杯的规格由原来的五种增加到二十五种,花样也由原来的七种增加到六十七种。这是职工在研究图案设计。
新华社记者 时盘棋摄
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