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从最坏处着想 向最好处努力 严格操作管理 石钢生铁质量连续十六个月全部合格 高炉利用系数、焦比、生铁成本和高炉作业率都继续保持或达到了国内先进水平 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1964-06-07
第2版()
专栏:

从最坏处着想 向最好处努力 严格操作管理
石钢生铁质量连续十六个月全部合格
高炉利用系数、焦比、生铁成本和高炉作业率都继续保持或达到了国内先进水平
据新华社五日讯 到今年五月底,石景山钢铁公司的生铁合格率已经连续第十六个月保持百分之百。
在这期间,它的高炉利用系数、焦比、生铁成本和高炉作业率,也都继续保持或达到了国内先进水平。
十六个月以前,这个公司的生铁合格率经常保持在百分之九十九左右。那时候,有的高炉工长认为:“这个成绩已经很不错了。老虎也有打盹的时候,人哪能不失手!再说,影响生铁质量的因素很多,一个环节发生变化就可能出废品,难道连百分之一的废品也能保证不出吗?”去年增产节约运动开展以后,这种想法才起了变化。当时职工们算了一笔账:从一九五八年到一九六一年,石钢的各个高炉中,生铁合格率曾经有十六次分别达到百分之百;其中有八次保持一个月,五次连续保持两个月,三次连续保持三个月到五个月。这说明,生铁质量达到全部合格是可能的。职工们说:国家把高炉交给我们了,我们一定要不辜负国家的希望,争取不出一吨废铁。
各个高炉的职工为了达到不出废铁的高标准,认真总结经验,在操作和管理上严格地用科学态度办事。
高炉炼铁生产的连续性很强,只有日夜三班必须配合得好,操作稳定,才能保证炉况顺行,不出废品。过去三个班的工长只追求本班多加料、多产铁,往往造成炉况波动,一旦遇到原料品位发生变化,或者改换生铁品种,就很容易产生废品。工长们总结出这条经验教训,就坚决改变了过去的做法,每天根据高炉生产情况,共同规定加料数量、炉子温度、造渣碱度等项稳定操作的指标,三个班共同严格遵守。这样,十六个月来高炉冶炼情况一直都比较顺利,有效地保证了生铁质量全部合格。由于炉况顺行,质量有了保证,生铁产量也一步步提高,消耗一步步降低。
造成产品质量不合格,还有各种偶然因素。为了防止这些偶然因素发生,炼铁职工们本着从最坏处着想、向最好处争取的精神,在操作上多设各种防线。如按照规定,铁水中的有害杂质“硫”不准超过百分之零点零七,职工们就自己设下一道防线:如果达到零点零六五,就要算作未遂质量事故,立即检查原因和研究改进办法。一级品生铁比合格品生铁的成份要求严格得多,职工们就开展提高一级品率的竞赛,使合格生铁中的一级品率由百分之七十提高到百分之九十以上,这样就为避免废品加了一重“保险”。每天,高炉工长们都要全面地检查和计算原料成份。为了防止计算中的偏差,正、副工长还规定互相检查计算的结果,炉长和值班长也要进行检查。
在生产合格铁的目标下,各个高炉的管理工作在这个期间有了很大改进。高炉值班室增加了好些现代化的仪表,工厂计量室在这里设专人昼夜维护。这就使高炉工长有了“科学的眼睛”,能够据以准确地判断高炉冶炼情况。从矿山运来的各种矿石,在厂里经过混匀、筛选、烧结,然后送到高炉,一共建立了十六项管理制度,高炉用的烧结矿质量比过去提高,成份均匀稳定,很对高炉的“胃口”。厂内运输部门按时派来铁水罐车和渣水罐车,保证了高炉及时出渣、出铁。生产的调度指挥也很灵活。这些都为高炉有节奏地炼出合格的生铁创造了有利条件。
(附图片)
石景山钢铁公司白云石车间的党支部书记刘瑞田(右二),利用工余时间和工人谈心,进一步启发工人的政治觉悟。
新华社记者 喻惠如摄
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