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充分利用热能 大力节约煤炭 上海职工发扬艰苦奋斗精神去年节约煤炭五十多万吨 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1965-03-11
第2版()
专栏:

充分利用热能 大力节约煤炭
上海职工发扬艰苦奋斗精神去年节约煤炭五十多万吨
本报讯 上海市广大职工发扬艰苦奋斗、勤俭建国的革命精神,一九六四年节约煤炭五十多万吨。这些煤如用来发电,可发电七亿多度;如供应民用,全市居民可用半年。
一九六四年初,随着国民经济全面好转,煤炭供应比较宽裕。根据过去的经验,上海有些单位往往是煤炭紧了就抓,宽裕了就放松,不能把节约当作长期任务坚持实行。因此,去年一开始,许多工厂企业就结合社会主义教育运动,组织职工学习文件,进行讨论,提高工人的认识。
同时,各厂职工总结了过去节约煤炭的经验,决心千方百计充分利用热能,节约煤炭。全市司炉工普遍推广了“看(火色)、勤(加煤)、快(动作)、薄(煤层)、匀(撒煤)”的五字操作法,开展了“不多添一锹煤”活动。另外,还将长期沿用的条形炉底革新为“蜂窝炉底”,使煤末从炉底空隙漏下去的数量大大减少。
为了使煤炭烧尽烧透,全市各区设置的煤渣商店,把冶金、机电和化工等行业的煤渣回收起来,经过加工,把其中的二三煤供应给用热要求较低的工厂或服务性行业使用。有的工厂则干脆直接把煤渣掺入原煤中,循环使用,一用再用,直到烧透为止。去年,全市回烧的煤渣就达十多万吨,相当于节约二万多吨原煤。过去一向使用好煤的几个大型火力发电厂,也把每天从炉渣中清理出来的大量二三煤,掺入原煤中使用,去年共掺烧三万多吨,为国家省下五千多吨好煤。
广泛利用生产过程中的废气余热,是上海职工充分利用热能的一项有效措施。上海锅炉厂铸造车间工人,在化铁炉储存铁水的前炉盖上,接出一根管子,把前炉中摄氏一千度左右的热气,引到化铁炉的上部,用来对铁料预先加热,使冷料变成热料。同时,将进风管在炉胆和前炉兜上一个圈子,使冷风变成热风。这样改进以后,炉子的温度从一千三百多度提高到一千四百多度,使每吨焦炭熔化铁水的比例由过去一比十提高到一比十三以上。大隆机器厂的工人看到锻铁炉炉门辐射热很高,就在炉门上加装一个“水帘子”,使冷水流经炉门外层,既防止炉门过热变形,又可使冷水变成热水。这些热水可供全厂二千多个职工洗澡使用,每月能节约烧热水的煤炭七十多吨。
过去不大引人注意的烟囱,也引起了人们的注意。上海合金轴瓦厂和机器制造学校等三十多个单位的职工,把立式锅炉进行整体改造,在锅炉周围砌了一道空心墙,使原来从烟囱中排出的摄氏六百度到七百度的高温烟气,经过锅炉外壁后再进入烟囱。这样锅炉的水,内外同时受热,使锅炉的有效受热面积增加了百分之四十左右,一般可以节约煤炭一半左右。五洲化学制药厂工人在烟囱下部的外层,用铁皮包起来,做成一只密封的套筒,中间放上散热片,使冷风通过套筒,变成摄氏八十多度的热风,导入原料烘箱代替蒸气加热,一个月就节省煤炭十多吨。
锅炉里产生出来的蒸气,通过输气管道送给加热设备使用后剩下的废气和废水,现在也成为一种热能的来源。上海机器锻铁厂的工人装了一只水箱,使蒸气锤用下的废气通过水箱排出。这样,每天能得到大量摄氏九十度左右的热水,可以供应二百多个职工的生活用热水,还使锅炉由进冷水变成进热水,一年能省下一百多吨煤炭。
利用化学反应本身产生的热能,来供应生产上需要的热量,这是上海职工利用废气余热的又一个方法。高桥化工厂在生产三氯化铝的过程中,反复利用化学反应本身产生的热能来继续生产,半个月里只要烧一次煤。华亨化工厂职工在生产苯酐的沸腾炉的化学反应区,装置两只蒸气发生器,每小时能产生一千八百公斤的蒸气,等于一台小型锅炉产生的蒸气量,用来熔解原料和供应生活需用,每月能节约三十多吨煤炭。
除了在生产上注意节约用煤外,上海职工还推广了“无锡式省煤灶”,大力节约生活用煤。为了进一步推动节约煤炭工作的深入开展,上海市有关部门曾举办节煤展览会,选择了二百多项行之有效的节煤经验,以实物、模型、图片等形式展出。并以展览会为基地,组织了二十多次专业交流会议,使许多经验更广泛地推广起来。此外,全市举办了化铁司炉工训练班,金属、电器和印染等行业举办了烧煤技术讲座十多次,使很多司炉工提高了操作技术水平。
现在,上海市广大职工,正继续找差距、算细账、定措施,在新的一年里为国家节约更多的煤炭而奋斗。
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