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上海粮食保管的新式设备 上海粮食公司第一仓库参观记 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1950-06-10
第2版()
专栏:

  上海粮食保管的新式设备
上海粮食公司第一仓库参观记
本报特派记者 周子芹
上海今年巨额粮食调运中,因一般粮食含水量较重,给保管工作增加了很多困难,以致三、四月份曾发生了粮食发热发霉的现象。当时唯一的办法就是翻桩、摊晾。但这只能对防止粮食发霉起到暂时的作用,而不能从根本上解决问题。为了做好粮食保管工作,上海粮食公司从去年十一月起,即开始考虑在第一仓库建立粮食保管的新式设备,从科学技术方面来加强粮食的保管。
第一仓库的新式设备可分成三个部分:一、水分化验室,二、加工场,三、烘干机(亦名烘塔)。按照粮食保管的需要,一般是含水量在百分之十五以上的,即须采用烘干的办法。烘到含水量百分之十三以下,即可长期安全保管,不致发生发热霉烂等现象。因此,粮食保管的第一步工作,即为水分化验工作。
一、如何从米里取出水来?
化验工作的进行,是先把从粮食仓库取来的米一百克放入钢烧瓶里,再加上二○○CC的高沸点(摄氏二一五度)的红机油,将它和米搅匀,将瓶口密闭,然后放到电灶上去烧,一直烧到摄氏一八○度再回到一百六十度。因为高沸点油必须在摄氏二一五度才能变成气体,在二百度以下不会变成气体,而水的沸点是一百度,当被烧到最高一百八十度时,米里面含有的水分(包括生理水分)即全部化成气体,被蒸发出来了。这种气体经过一玻璃管导入冷水箱,又遇冷凝结成水分,流入到量杯里面,得出来多少CC的水,即为其所含水分的百分率。假如一百克米,蒸出来了十五CC(水每一CC重一克)的水,即含水量为百分之十五。这样化验的结果,即可根据水分多少,确定保管与处理的办法。如检定其含水量在百分之十五以上,即应立即送入烘干机烘干,才能作安全保管,如在百分之十五以下,危险性较小,即可暂用摊晾、翻桩等办法。假如含水量在百分之十三以下,即为最合标准的水分,安全保管可无问题。如发现米质太劣,不合标准,或米内糠粉太多,也容易发热霉烂或生虫,就须送到加工场加工后才可安全保管。
二、在不断改进中的加工场
加工场有中国柴油机公司出品的日本式米机十二部,共分两组,每组六部,附有自动进出米、加粉、吹风及出糠设备。米机碾米之主要部分由螺丝心与存移的套筒利用转动推米前进,并互相磨擦碾白,与中国式米机用刀口刮白不同,耗费较中国式为小。
修建工程从一九四九年十月二十日开始动工,到十二月一日正式试车,但不能使用,粮食公司又和中国柴油机公司共同研究修改,直到十二月二十日才告完成。并于当日开始日夜开机碾米。碾米速度,白籼米由每小时的四十余大包(每包二百斤)增加到七十六大包,碾白粳米每小时也可达六十大包。生产效率是:十二部米机每小时可出九二白籼米九十石,出糙籼一百石。平均每部米机每小时可出白籼七·五石,糙籼八·三石。加工成本费每石白籼米合四千四百元,耗电量平均每石糙米碾白用电○·五二度(普通中国米机耗电○·六度以上),碾米损耗亦较普通中国米机减少百分之一。米机出口迅速,较普通中国米机大两倍以上。但其缺点是光粉消耗大,自动加粉不均匀,不能碾去谷壳。所以含稻粒较多之米,碾白后稻粒仍然存在。这十二部米机在修建中一共用去人民币四亿多元,但从去年十二月二十日开工后到今年三月底止,除了一切开支,尚净赚四亿八千万元,又把米机成本费用完全赚了回来。
三、在摸索创造中的烘干机
烘干机的建立,是从去年十一月就开始打好地基工程,到十二月正式动工,今年二月底才大体完成。三月一日正式试车时发觉不能使用,又经再三检修改进,至三月二十四日始正式开工。日夜二十四小时工作,可以烘水渍米五百石到一千五百石(将含水量由百分之十七烘到百分之十三)。
这次烘干机的修建,也是经过了一翻斗争的。开始时连图样也没有,完全是从摸索中经过了不断的努力改进,才造成了现在的成绩。最初设计,拟用电热或蒸气热,因在目前条件下颇不经济,乃决定采用美国赫斯(HESS)式,燃烧焦煤,直接引导热气由鼓风机送入塔内,将潮米烘干后,再使已烘干之米陆续进入烘塔底部,由另一鼓风机送入冷风,吹冷后即送出打包。由于经过了不断的研究和改造,现在的烘塔虽尚不能完全合乎理想,但较原来机器已有很大改进。最显著的地方有:一、开始热风量不够,经过不断改进之后,现在每分钟可送进空气七千二百立方英尺,已满够大了。但如果烘米更多,数量仍嫌不够。现在新盖的用两个鼓风机,热风量为一万四千四百立方英尺,本来热气层为二十一层,现在增加到三十三层,而且又将两个热风气中间隔绝起来。其作用是先将热风温度放低,开始为华氏一百二十度,然后加到一百八十度,这样使温度逐渐加高,使米不致因突然碰到高温发生裂纹,以保持原来成色。烘米的数量也可加多到二千石。二、原来机器装置,每次必须够一百一十包才能烘,现在经过改造,在热气层与冷气层之间,增设了开关,可以自由开关,而每个气层之间也有开关设备。因此,已能做到不管米的数量多少,都可以烘了。三、原来出米时,是用人力摇,故控制时间很不容易准确。如用马达牵动,每分钟最慢的是四百五十转,而人工摇米速度最快的每分钟不过一·五转,有时甚至两分钟才转一转。另一方面,因各种米的含水量不同,需要烘干的时间也不一样。根据以上情况,便采用了装置快慢齿轮的办法,根据米含水量需用时间,确定好快慢速度。这样就可以自动调节时间。
机器装修完成后,从三月二十四日开始到五月四日,每天日夜开工二十四小时,已烘了含水量百分之十五·五到百分之二十五的水渍米四万多包。工作时将工人分成三班,每班九人(其中一个技术工人),每班工作八小时,外加运米的外班工人四十三人,每天进出米量为三千石。每天烧焦煤○·八吨(每吨二千斤),用电三百五十度,在烘干损耗方面,最高为百分之九·五,最低到百分之三,普通则为百分之四到百分之七。每石米烘干成本费三千二百元,比雇人摊晾所花的成本费为小。并且经过烘干以后,粮食保管上即基本上解决了问题。事实证明:这种采用烘干的办法,在粮食保管上是既科学而又省力的。但目前因设备不够,每天只能烘到一千五百石,远远不够需要。为此,上海粮食公司又租用了上海阜丰面粉厂的五部烤麦机改作烘米之用,每天可烘到五千石米,水分也烘到百分之十三·五以下,成本每石约四千元。准备再加以改进,每天可烘到六千石。此外,第二仓库的啤酒厂过去曾设有烤房,原用烤麦芽机,每天可烤米一千石。这样,一共可以每天烘到八千五百石。到五月二十五日,又有新盖的两个美式烘米机和一部日式烘米机先后完成,前两部每天可烘到四千石,后一部每天可烘到一千石。因此,二十五日以后,每天就可以烘米一万三千五百石左右,上海粮食的保管问题即可全部解决。
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