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上海炼油厂改造设备降低油耗 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1981-07-13
第2版()
专栏:

上海炼油厂改造设备降低油耗
编者按:我国能源浪费严重,利用率很低,节约能源的潜力很大。这组报道材料说明,节能工作要收到实效,一是大搞技术改造和技术革新,提高能源利用率;二是加强组织领导,落实节能措施,一抓到底;三是教育广大职工和全国人民树立节能观点,提倡算细账。
本报讯 上海炼油厂今年在原油分配额比去年减少的情况下,加强管理,改造设备,千方百计节约能源,努力为国家增加收入。
这个厂每天在炼油过程中产生二百多吨石油气体,以前除供应用户外,因厂内利用措施跟不上,只好点“火炬”烧掉。今年以来,为了消灭“火炬”,充分利用石油气,节约自用燃料油,厂调度人员加强燃料调度,每天不厌其烦地计算气体的产量和用户的需要量,把多余的气体及时调拨给各个车间做燃料。润滑油精制车间过去一直用油做控制温度的手段,因此长期烧半成品油——裂化原料。调度人员请仪表车间特制了用石油气体控制温度的仪表,使润滑油精制车间改烧气体,每个月大约少烧200吨裂化原料,可以多生产90吨汽油和55吨柴油。现在,这个厂已基本消灭“火炬”,一年可以节省石油气体五千二百多吨,为国家增加16万元的收入。
与此同时,他们想方设法对厂内老设备大搞以节能为中心的技术改造。铂重整车间是全厂的用水大户。过去他们认为“守着黄浦江,不怕没水用”,每天耗水量曾多达八、九百吨。厂里举办节约用水现场会,兄弟车间的先进经验使这个车间深受震动,找到了差距,明确了节水即节电的道理。今年初,他们利用设备停工检修期间,进行了细致的测定分析,确定了变江水一次利用为三次利用的方案,使得江水对温度较低、温度较高、温度最高的不同油品依次冷却。现在,这个方案已付诸实施,这个车间加工一吨原油的耗水量已从过去的84.7吨降到29.3吨,一年可节电约200万度。上海炼油厂还通过加强设备管理,提高维修质量,堵塞各套装置上的漏油点,使全厂设备泄漏率大幅度下降。去年,他们建成了18套泄漏率低于万分之五的“无泄漏装置”,今年以来,他们正着手把其余七套装置也改造成无泄漏装置,使全厂成为一个无泄漏的工厂。
董焕亮 章锦文
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