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技术改造的一个好典型 天津轧钢三厂自力更生更新改造老企业年年增利一千万元 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1981-11-20
第2版()
专栏:调查报告

技术改造的一个好典型
天津轧钢三厂自力更生更新改造老企业年年增利一千万元
编者按:我们向读者推荐这篇关于技术改造的调查报告。这个厂依靠自己的力量,进行设备更新和技术改造,每年扩大再生产,增加相当多的盈利。这种坚持自力更生,少花钱,多办事,抢时间,争速度的做法,很值得提倡。如果全国许多企业都这样做,那么更新改造老企业的速度就会大大加快,而且可以取得显著的经济效果。
天津轧钢三厂有职工3,046人。1977年实现利润1,597万元,1980年增长到4,959万元,连续三年每年都递增1,000万元以上。今年如剔除原材料涨价因素,仍是递增1,000万元的水平。这个厂自力更生改造老企业,不断挖掘企业内部的生产潜力,主要是从内含上扩大再生产,对于连年增收起了重要作用。总结经验明确道路
该厂生产中小型钢材,社会需要量很大,但由于设备旧,工艺落后,能力不平衡,严重地障碍着生产的发展、质量的提高和经济效益的发挥。多年来,他们一直探索更新改造的路子,曾自行设计制造过500毫米行星轧机、350冷弯机组、100吨液压直拨机以及金属钛等设备,试图从增加新产品上打开出路,虽然取得了一定成绩,但终因走的是在企业内部搞外延的路子,受到厂内外条件的很大限制,许多问题解决不了。
三中全会之后,这个厂认真总结了经验,认识到,脱离现有生产基础,用新建、新上来寻求出路是行不通的,只有实事求是,按照生产发展的实际需要,量力而行地去解决急需解决的生产薄弱环节,用最少的人力、物力、财力,花最短的时间,把生产潜力挖出来,取得最好的经济效果,才是老企业发展的正确道路。特别是党中央提出了“调整、改革、整顿、提高”的八字方针以后,该厂更加明确了以挖掘生产潜力、提高产品质量、降低各项消耗为重点,以提高经济效果为目标的改造老企业的指导思想。
目的明确效果显著
1978年以来,他们针对生产的薄弱环节,一年搞一个改造项目,改造一项就解决一个重大生产关键问题,而且基本做到了当年受益,当年回收,搞得有声有色。他们进行更新改造的目的明确,效果显著。
一、突破薄弱环节,积极平衡生产。1977年时,三个轧材车间年产量30多万吨,一个开坯车间年产量只有20多万吨,每年都要从外地调入钢坯10万多吨,为此每年要多花原料成本840多万元。而且,外地钢坯质量较差,供应不及时,造成轧材生产不正常,产量低,消耗高。该厂为了突破这个薄弱环节,使生产达到积极平衡,于1977年第四季度到1978年初仅用了110天,投资143万元,就建起了一个“土”开坯车间,当年生产钢坯9.5万吨,除回收了全部投资外,还为国家多创利润522万元,全厂开坯与成材生产从此基本上达到了平衡。
二、改变落后面貌,增产短线产品。为轻纺工业和人民生活服务的小型钢材一直供不应求,但小型车间二、三十年代的设备,四、五十年代的工艺,低矮狭窄的木结构厂房,使生产难以发展。他们为了改变小型车间的落后面貌,增产市场需要的短线产品,于1979年第四季度,集中全力改造小型车间,大修了厂房,更新改造了设备,调整改进了工艺流程,花了234万元投资,使小型车间焕然一新。1980年初投入生产,小型钢材由改造前最高年产5.8万吨增长到7.3万吨,产品质量由三类上升为一类,当年增加利润180多万元。
三、完善工序配套,提高产品质量。为进一步提高中型角钢的质量,以利竞争,该厂于1980年10月结合检修,对中型车间进行了技术改造,花了139万元,上了剪切、矫直等11项技术改造和工艺配套措施,从而使整个生产线更加完善合理,使产品质量在工艺技术上有了可靠保证。改造后,七个多月来增加产量6,600吨,增加利润58万多元,产品质量由一类升为优类,去年被评为天津市和冶金部的优质产品。
四、经常革新技术,降低能源消耗。这个厂有五座轧钢加热炉,每年燃油4万多吨,是天津市的耗油大户。该厂为了节约能源,从1977年下半年开始,先后采用了可塑料包扎、无水冷滑轨、炉体绝热保温等措施,并自制了余热锅炉、热风装置、气化冷却等设施,使加热炉的热效率由30%左右提高到40%以上,成材、开坯平均燃油单耗下降,达到了国内同行业的先进水平,多次被冶金部评为全国燃油消耗先进单位。三年当中,这个厂比计划节油18,700多吨。同时他们在节水节电上也做出了成绩,仅今年上半年就比去年同期实际用水量下降了33万多吨。
做法得当颇具特点
轧钢三厂的更新改造,在坚持自力更生,少花钱、多办事,抢时间、争速度等方面,都有不少好的做法,并有独到之处。
资金自筹,不向国家伸手。从1977年底到现在,他们共搞了五个重大项目,其中三项的资金来源,主要靠银行贷款和本厂大修费的集中使用。三项改造费用总计517万元,其中小额贷款和银行贷款415万元,本厂大修费102万元。三年来,这三项改造收益却达到了2,321万多元,为投资的四倍半。
利用废物,能省就省。如简易开坯的改造,他们发动群众,在全厂开展了清仓查库,集中一切闲置可用的废旧物资,经过修修补补,派了新用场。简易开坯的主机系列,部分地辊滚道以及冷床等,全是老开坯车间替换下来的,经过修复、改装,又安装到简易开坯车间。由于修旧利废,因陋就简,少花投资100多万元。
自行设计,切合实际。他们说,自行设计的好处有三:一可节省设计费;二可按实际条件因地制宜,减少费用开支;三可心中有数,对设计特点、设备性能清楚,干起来顺手。如小型车间场地狭窄,面积只有2,300多平米。他们在设计中就按现场实际情况,尽可能地利用地形地物,合理布局,改造后,同样面积,厂房比过去显得宽敞多了。
充分准备,速战速决。该厂一旦确定了更新改造项目,便按照专业分工限期做好一切准备工作。财务科筹措资金,基建科、技术科搞土建及工艺设计,动力科负责设备的落实和安装,供应科做好各种材料准备,有条不紊,责任落实,施工之前,万事俱备。工程展开,严密组织,集中力量,从不拖泥带水。每上一个项目,首先建立三结合的领导班子,由厂长和主管基建的副厂长亲自指挥。各车间、科室都要抽调出一部分工程技术人员和干部、老工人,作为施工的骨干力量。同时广泛发动群众,人人为更新改造出力,许多干部和工人都利用公休日到现场义务劳动,因而大大缩短了工期,保证了速战速决,每战必胜。
既要搞改造,又要保生产。他们一般是年初定项目,三个季度做准备,第四季度搞施工,跨年投产见效益。如小型车间的改造,是大拆大改,原窝打滚,就地翻身,工程量是相当可观的。为了保证完成当年生产任务,同时又不影响下年的生产计划,广大群众用革命加拚命的精神,提前三个月完成了全年生产任务,接着又以大干闹翻身的实际行动投入了小型车间的改造工作,结果改造工作也如期完成了。
中共天津市委政策研究室
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