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宣钢选烧厂采用耐火整体浇注新技术 三天半完成一项大型节能改造 [复制链接]

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只看楼主 正序阅读 0 发表于: 1990-10-10
第2版(经济)
专栏:

  宣钢选烧厂采用耐火整体浇注新技术
三天半完成一项大型节能改造
本报讯 河北省宣化钢铁公司选烧厂大胆采用高温耐火浇注新技术,用三天半的停产时间,完成一项大型节能技术改造——烧结机点火器技术改造,创出了点火器改造时间最短的纪录。
宣钢选烧厂使用的烧结机点火器分炉体、喷头、控制三大部分,炉体内层用耐火材料制做,外部是个铁壳子,过去检修、更新、改造,都采用先拆炉体,再进行砌砖的办法,改造一次需停产少则20天,多则一个月。因停产必然影响炼铁精料供应,进而影响全局生产,所以,本来应该及早改造的设备,一直不能及时改造,造成了能源浪费。针对这个问题,从1987年起,这个厂的工程技术人员和长沙黑色冶金设计院的技术人员一起,开始了在缩短停产时间前提下对点火器进行改造的探索。功夫不负有心人。他们确立的耐火浇注新方案,实行在点火器没停产之前,就对点火器的炉体进行整体浇注,喷头进行安装,使点火器的内部形成整体,待点火器停机后,把铸好的内脏推入点火器外壳内,进行固定连接。这样,不仅节约了内部的砌砖,安装时间也大大缩短。
  (张保全)
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