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“黑老大”治黑 ——记青岛炭黑厂治理污染 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1990-03-07
第5版(国内专页(教科文))
专栏:

  “黑老大”治黑
 ——记青岛炭黑厂治理污染
丁志德 曲佳
数年前,列入亏损“破落户”名册的青岛炭黑厂一位厂长离任时,望着烟气弥漫的厂区长叹:“县太爷快派个明白‘神仙’来吧!”人称“黑老大”的炭黑烟气污染公害整整苦了胶州城区10万人民10年。
而今,有毒的烟气变成宝贵的“热”,变成宝贵的电。被人诅咒的主儿成了胶州人眼里红得发紫的鲜花。
    背不起的“黑锅”
80年代初的麦收季节。青岛炭黑厂邻居村庄的一群火气冲天的庄稼汉,骂骂咧咧闯进厂找“当官的”算账:要求赔偿炭黑烟气污染造成粮食减产的一串吓人的数字。临走不解气,又在墙上歪歪扭扭刷上几条“强烈抗议”、“严重警告”之类的标语。“县委书记”、“县长”、“领导”亲启的状告炭黑厂黑烟之苦的群众来信,一年超过百封。敢说话的人大代表直言不讳,提议县长下令“黑老大”关门。
用环保干部的话说:“炭黑厂白鸟飞过变黑鸟,白人进去变黑人;厂内一片黑,厂外黑一片。”
烟气散失大,生产效益必然低,直到1981年还亏损25万多元。
群众的怒气惊动了国务院,首批点名通报的全国167家重害户,青岛炭黑厂列名“黑榜”。
    吓不退的“神仙”
县政府决策人物们到底火了:工厂要开必须治黑,治不住黑坚决关门!
第一招,“以强治黑”。动员饱受其害的炭黑厂邻居、技术力量雄厚的青岛锻压机械厂,把炭黑烟气引进厂里烧锅炉。哪知正当引气竣工,准备庆贺“变废为宝”时,意外事故发生了,“轰”的一声巨响,将价值近百万元的锅炉炸塌。
这声巨响没有吓退刚调炭黑厂收拾破烂摊子的新任厂长、书记。
炭黑是橡胶工业不可缺少的重要原料。要利用“气黑”,利用“气热”,首先要有特殊设计的锅炉解决爆炸、熄火、回火、散毒四大难题。工程师于思贤、刘杰、郭才生明知山有虎,偏向虎山行。昼夜围着一台旧式锅炉,一边琢磨炭黑尾气的特性,一边设计图纸。一次次改装,一次次试烧,终于降服了怪异无常的“黑妖”,造成了第一台尾气锅炉。
先后安装成功的4吨、10吨尾气锅炉,收到三大奇效。被得罪透了的左邻右舍咒骂声销声匿迹,家庭主妇敢在院子里凉晒被褥;炭黑回收利用生产的蒸汽,不仅满足了本厂生产、生活需要,还对外出售,输送给近邻造纸厂、胶南县铁路卸油站等单位,一年节能等于直接拣回标准煤炭8000吨;回收尾气,促进了生产规模的扩大,经济效益剧增。1982年产量2000吨,扭亏盈利4万元后,连续6年直线上升,产量突破万吨,利润达到300万元以上。过去为这害人的“晦气”倒透霉,如今因这招财的“喜气”发大福。
    捡不完的“便宜”
用尾气烧蒸汽社会效益和经济效益固然可喜,却并不完全适合炭黑厂工程师们的胃口。这是因为,随着生产规模不断扩大,每小时排放尾气量从3000立方米上升到24000立方米,厂内外消化不了大量的蒸汽,而且生活用汽有季节性,造成间断停车。更重要的是,新上的三条新工艺炭黑生产线,炭黑回收率比过去提高15%,排放的尾气热值相应下降20%。用原来的锅炉烧这种低热值尾气,不加油助燃难以燃烧,直接威胁余热利用的继续开展。怎么办?
“淘汰旧式锅炉,改装新型锅炉,利用低热值尾气余热搞发电!”炭黑厂工程师们的这一大胆决断,使电荒多年的胶州市决策者兴奋不已。
1988年,包括3条新工艺生产线的炭黑年产能力达到12500吨。每小时排放尾气含总热量折标准煤多达2.7吨,可供两台10吨锅炉满负荷运行。接着又配套1500千瓦抽气冷凝式汽轮发电机组,并对锅炉设计不合理部分大胆改造,创造发明了在全国同行业有重大推广价值的尾气炉膛内加设“稳燃体”。
1989年,青岛炭黑厂尾气余热发电正式投入运转一年,安全发电达1014万度。“吃电大肚子户居然对外卖电了!”除了本厂自耗700万度,对外并网输送300多万度;同时,提供生产、生活用蒸汽90000吨,成了不需外部供电、供煤而完全靠废物综合利用提供能源的超节能型工厂。
治理尾气后的企业经济效益更显著。1989年与扭亏转盈的1982年相比,炭黑产量增长了6倍,而利润增长了85倍,从4万元上升到350万元,连续4年成为往胶州市财政口袋里装钱的头号大户。“黑老大”治黑,治出了效益,治出了奇迹。
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