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宝钢的伤脑筋事 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1991-08-29
第2版(经济)
专栏:

  宝钢的伤脑筋事
本报记者 鲁牧
宝钢,是我国第一个具有世界先进水平的现代化大型钢铁联合企业,改革开放的新生儿。一座座新厂房整齐而宁静地坐落在绿树、草坪、花坛之中。
正在试生产的二期工程,高炉、焦化、烧结、连铸、冷轧、热轧等,与一期工程一模一样,设备大型化,生产连续化、自动化。不同的是,一期是从国外引进的,而二期高、烧、焦总国产化率达到88%。
今年6月30日,二号高炉开始出铁,整套设备运行基本正常。头一个月,平均每天产铁近5000吨。宝钢人自豪地说,这些大型国产设备虽属首次制造,但实践证明是成功的。照这样下去,原计划今年年底达到日产6900吨的目标,可望提前实现。
然而,也有令人烦恼的事儿。那些不起眼的各类阀门、接头、螺丝、电气元器件等小东西,不时困扰着大型连续自动化生产。
出铁前,必须准备好泥炮。可是,一启动,泥炮却垂头丧气地躺在那里一动不动。查来查去,问题出在液压系统10多根管子的接头上。一个接头不过两个茶杯叠起来大小,丝扣却不精密,漏油。突击抢修换上一个,至少得4小时。换好一个,仍漏油,还得换。“停产一天,500万元税利就泡汤了,上上下下伤透了脑筋!”
由微机控制的自动化炉渣冲水系统经常出故障,自动化不了,也不能以人工替代。原来,22个阀门的启动时间按程序输入了电脑,其中1个电磁换向阀绝缘不良、线圈烧坏,整个程序就中断。“这些标准件不标准,害得水渣经常造不成。”
二号焦炉自5月份投产以来,就因这些小零部件质量问题突击抢修657次,少出焦炭1981炉,产量损失达36352吨。
宝钢二期工程高炉、焦化、烧结试生产的成功,说明我国工业的发展水平有了很大提高,但在自动化生产过程中遇到的困扰,也发人深思。它告诉我们,大型设备离不开小零部件,大的小的同样重要。就工业产品而言,重视大型高新技术设备的制造质量固然很好,而小零部件的生产质量却万万忽视不得。
列入标准化范围的小零部件,既叫标准件,又叫基础件。说它是“基础”,足见它的重要性。眼下,许多标准件不标准,主要原因就在于生产厂家未能强烈意识到自己的产品,在现代化自动化生产乃至人民群众日常生活中的作用。
建设社会主义现代化,发展自动化大生产,大小厂家有份,职工人人有责。但愿我们那些标准件生产厂在“质量、品种、效益年”活动中,认真提高产品质量,为现代化生产以及人民生活更好地服务。
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