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李正邦教授与冶金节能 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1991-12-30
第3版(教育·科技·文化)
专栏:

  李正邦教授与冶金节能
  梁沂滨
现代技术的发展,对合金钢及超级合金质量及性能要求日益严格,已非传统冶炼方法——电弧炉、感应炉所能满足。60年代国外致力于发展真空冶金,但真空冶金设备昂贵,生产成本高,且锭重有限,发展受限制,70年代西方工业国家电渣重熔技术兴起,这种重熔精炼技术设备简单,操作方便,且产品质量优异,但应用这一技术存在一个问题,电耗高。在能源缺乏的今日,矛盾尤为尖锐。
我国由于设备简陋,电耗更为突出,高达1700—1900千瓦时/吨钢。1980年初冶金部在“贵阳技术工作会议”上公开招标,指标是1200千瓦时/吨钢,参加会议的20多家特钢企业、10余家科研院所,无一家敢投标。最后任务压到钢铁研究总院李正邦同志身上。现任钢铁研究总院炼钢室副主任的李正邦教授多次出国考察,熟悉国外情况,但他考虑如照搬外国经验,全面更新设备,涉及全国86台电渣炉要报废,在财力与时间上皆不允许。
因此,他根据电渣重熔过程电流通过熔渣析出电阻热是主要热源的原理,从研究渣着手,经系统物理化学性能与岩相研究,进行214次实验,得到1486个数据,终于研制成低氟高电阻新渣系,利用渣高的比电阻提高电效率,借助渣选择性结晶,形成绝缘渣皮,杜绝了电流分流引起的无功消耗,这是当今国外尚未解决的难题。在本溪钢铁公司应用,使电渣重熔电耗由1775千瓦时/吨钢降至930千瓦时/吨钢,生产率提高34.8%,节电1200万度,获直接经济效益302万元。
冶金部召开的鉴定会肯定:“低氟高阻渣配合大填充比新工艺为大幅度降低电耗创出一条新路,从而使我国电渣钢电耗达到国际先进水平。”在东京召开的“第七届国际真空冶金会议”上发表了这一成果,在国外同行中引起轰动。
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