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戚墅堰勇闯技术难关 “大力士”称雄机车家族 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1991-04-12
第5版(教育·科技·文化)
专栏:重大科技成果巡礼

  戚墅堰勇闯技术难关 “大力士”称雄机车家族
本报讯 记者龚永泉报道:铁道部戚墅堰机车车辆厂生产的东风8型内燃机车,以其功率大而在机车家族中称雄,是国际上单机功率最大的内燃机车之一,获1990年国家科技进步一等奖,并载入英国《简氏世界铁路年鉴》。
1976年秋,铁路运输成了制约国民经济发展的瓶颈,货不能畅其流,人不能便其行,已成为严重的社会问题。对此,戚墅堰车辆厂的技术人员看在眼里,急在心里,提出了研制大功率内燃机车的建议。经过论证,他们的建议被认定为我国牵引动力现代化的方向,也是这家老厂焕发青春的关键一步。
设计在有条不紊地进行,向铁道部请缨的活动在多方位地展开。当部里同意研制两台新型机车时,大家的心情激动万分。
柴油机是机车的心脏。当时国内机车柴油机最大功率为4000马力,而现在要求达到5000马力,尽快研制气缸直径280毫米的柴油机是第一关。厂里决定首次采用整铸球铁机体新工艺,但受设备和条件的限制,浇一只机体,就得三只铁水包同时开启浇铸。一声“成功了”!人们长长吁了一口气。尽管这只重8.5吨的黑家伙粗粗壮壮,但在车辆厂人们眼里却是熠熠闪光的!“即便是啃,也要讲究个科学的啃法”,在机体加工中,他们制作了专用镗模和大量非标准加工机具,确保了加工精度。目前,整铸球铁技术已为国内多种大功率柴油机生产厂家所采用。
与大功率柴油机相配套的主发电机和牵引电动机,是该厂配合永济电机厂一起研制的,在重量、尺寸不增加的条件下,将设计容量增大了10%以上。机车还首次安装了电阻制动装置,制动力大而平稳,消除了长大下坡道闸瓦发红的现象,以确保运输安全。
机车的功率要大,但整车的重量仍不能超过138吨,因而“减肥”的任务十分艰巨。设计人员“斤斤计较”,对主要部件采用电子计算机进行计算,在保证强度和刚度的前提下尽可能减重,车体采用高强度低合金钢,冷却部件采用铝制品,终于使东风8型机车的轮重、轴重、总重全部符合要求。虽然是个大力士,“体型”和其他机车并无二致。
造车人想着开车人。东风8型机车受到火车司机欢迎的原因是,第二司机室设置了辅助室,减低了噪音。经测定,噪音值为76.7分贝,低于设计要求的80分贝,比同类机车低6分贝。
1984年11月20日,第一台东风8型机车在人们的欢呼声中出厂投入试运行。一年半后,完成了15万公里的运行考核试验,返厂进行解体检修。检查测定表明:没有发现设计上、制造上的重大缺陷,机车各重要部件情况良好。以后,机车又经历了牵引热工、振动、制动性能及动力学性能等20多项试验,于1989年2月通过国家鉴定。
研制是艰辛的,效益是喜人的。实际运行表明,东风8型机车同国内其他车型相比,年运量可提高28%。目前,这个厂已生产东风8型机车53台,其中41台工作在郑州局信阳机务段。信阳、广水区间坡度大,是京广线的卡脖子区段。自从使用上东风8型后,运行时间缩短30分钟,运行密度提高25%。另有11台在牡丹江机务段承担大坡道区间的运煤任务。据统计,到1989年底,先后投入运行的东风8型机车共节油1.5万吨,价值812万元,完成的运量按每万吨公里123元计,增加产值2.8亿元。戚墅堰车辆厂由于生产该机车新增产值7830万元,利税达628万元。
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