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得跟自己过不去——国营嘉陵机器厂的质量观 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1992-03-13
第2版(经济)
专栏:中国质量万里行

得跟自己过不去
——国营嘉陵机器厂的质量观
中国质量万里行记者 颜建军
嘉陵摩托车俏,效益也闻名全国。全厂8000名职工,去年平均每人向国家上交1.7万元利税。许多人从生产规模、企业管理和市场营销上探究“嘉陵效益之谜”,而厂长郝振堃揭示的谜底是:效益来自质量。问到抓质量的诀窍,他说,得跟自己过不去。
自寻烦恼
嘉陵车年产近30万辆,不出厂门就卖光了,用户还得提前两月付款。照说,销路这么好,只要加大产量就能增加效益,可嘉陵人“萝卜快了”反而更加悉心地“洗泥”,生怕稍有疏忽,砸了“嘉陵”牌子。
记者在厂里采访,听得最多的是“产品只要有1%不合格,每年就有近3000个消费者倒霉!而按怨言扩散公式:1×8,就有2.4万用户埋怨嘉陵厂。”郝厂长连续3年在大会小会讲这“百分之一”,弄得干部职工如坐针毡。
自寻烦恼,包括质量工作的谨小慎微。前年,新品种125型车正在热销,当年完全可以生产1万辆,可厂委会硬把产量压到6000辆。郝厂长说:“尽管用户对质量放心,但我对质量还不放心,等质量上了新台阶,生产规模再扩大不迟。”
自找苦吃
嘉陵厂质量指标完成率是百分之百,主要产品质量稳定提高率也是百分之百。本来这就够意思了,可厂里偏要自找苦吃,着意追求产品一次交验合格率的百分点。
“一次交检合格与返修后交检合格,效益大不一样。”程副厂长心里揣着这笔帐:一次交验合格率低一个百分点,返修费就达13万元。再如综合良品率,国家要求为93%,嘉陵厂1991年达到98.09%,直接增加效益3697万元。为提高这5.09个百分点,近5000名职工苦干了两年。看来,这“苦头”值得找来一吃。
嘉陵人自找苦吃,一有“认真劲”,二有“傻劲”。1991年一季度,125型正在好销,厂里却突然宣布停产。原来,他们想方设法从各地搜集来用户意见,列出关键的几条,立刻停产把现有的车一辆辆返工改进,让用户早日用上称心如意的车。
自我揭短
嘉陵车覆盖了全国市场的20%,企业走向市场后,全国众多摩托车厂家必然把嘉陵厂当作“活靶”。“竞争,我们不怕,只怕职工没有清醒的竞争意识,还在自我欣赏、自我陶醉!”郝厂长竭力唤醒职工不要再沉醉。
要清醒,一靠竞争对手的刺激,厂里经常公布先进厂家的技术进步指标;二靠质量工资制度,职工个人收入和荣辱,全方位与质量挂钩;三靠自我反省,厂里搜集了所有的废品,在大会议厅举办揭短展览,让所有职工面对厂里的短处反省。揭短,还得靠嘉陵车180万用户。去年暑天8月,厂里拿出30万元,让全国167个维修站3300多人,免费为对嘉陵车揭短的用户检修了2万辆,还补偿零件费50多万元,直接施惠于消费者。
有人问郝厂长,嘉陵厂为什么老跟自己过不去,他说:“质量无止境,就得老跟自己过不去!”
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