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咬定质量——江浙部分企业质量管理见闻 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1992-06-15
第2版(经济)
专栏:中国质量万里行

咬定质量
——江浙部分企业质量管理见闻
中国质量万里行记者 费伟伟
一分钱也要掰下半拉搞计量
走在常州林业机械厂花园式的厂区里,一幢赫然竖着“计量大楼”四个字的楼房格外引人注目。常林人自豪地说,他们拥有同行业里最好、最先进的测试手段。“六五”期间他们在这上面投资近200万元,近年来又投资300万元,建成了先进的传动试验室和同行业里第一个整机性能试验场。并花30万美元,引进了国外先进的测试仪器,为产品设计质量提供了可靠的保证,使新品开发成功率达百分之百。
同样,产品百分之百采用国际先进标准生产的苏州阀门厂,也有一幢让许多参观者惊羡不已的计量大楼。去年,该厂创汇达556万美元,占总产值一半以上。这个厂的同志告诉记者,他们厂70年代末才“军转民”生产阀门,知名度不高,但每次接待外商时,只要让外商参观一下计量大楼,外商们的疑虑就会打消大半。
“计量就是质量,没有高质量的计量手段就不会有高质量的产品。”富春江水工机械厂厂长吴正方这样说。
富春江水工机械厂70年代初才建厂,百业待举,厂里决定拨出30万元成立计量科。有人觉得等家底厚一点了再搞计量也不迟,厂领导毫不含糊:就是一分钱,也要掰下半拉搞计量。
近年来,这个厂投资1300万元,引进国外先进技术建立了高精度的水轮机模型试验台,他们建厂以来生产的大大小小30台套水轮发电机组,均一次并网成功,其中自行设计制造的120米水头大型深水偏心铰弧型闸门,技术水平居世界第二。
有点毛病就是蹩脚品
去年下半年,苏州阀门厂向美国出口一批闸阀,发现有批螺栓断面上的商标标识不清。这批产品多达几十万件,交货期在即,有人认为反正不影响使用,外商如果提出来,解释一下就可以了。
“为什么要解释,解释就是降低质量。”厂领导一点不肯马虎,随即组织人员加班加点,将几十万件产品上的标识一一打清。丝绸行业有句传了千年的老话:“绸不上照”,意思说再好的绸一照也有疵点。然而,在产品90%以上出口日本的杭州红蕾丝织厂,每匹绸都上照,实行严格的小疵点计入质量扣分考核。挡车工人们把消灭小疵点列为攻关目标,不仅实现了个人单班消灭小疵点,而且创下了三搭班整匹绸缎消灭疵点的好成绩。这个厂的干部、工人立下了这样一个规矩:有点小毛病,就是蹩脚品。
抓质量就要“逆水行舟”
1988年,苏州阀门厂正处于产销鼎盛时期,国内生产任务都做不及。这时,国际市场由于劳动力价格上涨,劳动密集型的阀门生产也出现区域转移的有利时机。要不要做外贸?
自己碗里的饭还吃不过来,搞出口,要求高,风险大,弄不好反而蚀本。不少人觉得没必要。苏州阀门厂一班人审时度势果断拍板:上!以外促内,用国际水准促企业管理、促产品质量上等级。到去年,创汇额已突破500万美元。产品质量也显著提高,不仅获得美国能源局质量认可,还先后四次参加国际投标,与美国、日本等国的著名公司角逐,三次中标,并至今在超低碳材料阀门生产上居国际领先地位。
捧回了装载机行业唯一一块国家质量管理奖、唯一一块国优银奖的常州林业机械厂,在“质量品种效益年”活动揭幕之始,就来了个揭短亮丑,将本厂12例装载机的早期事故、35个质量缺陷、2张有差错的图纸及一些报废实物一一展出,搞了个“质量曝光展览会”,一举震动全厂,由此而引发出一场职工群众人人参加的“无责任返工和挑缺陷”质量竞赛活动。各车间自己查,车间之间互相查。铆焊车间发现焊缝焊渣影响装载机外观,尽管用户从没提意见,他们主动增设了两个专职修磨工,打磨焊缝。每次整机出厂前,厂里把装载机开到职工上下班必经的厂门口,动员每个职工挑鼻子挑眼,挑出有奖,问题出在哪里就扣哪个部门的钱。一直发展到动员上门提货的用户自己挑缺陷,挑出一处当场奖励10元,当场整改。去年,全厂共挑出质量缺陷74处,并全部作了整改。
常林人认为,抓产品质量就要有点“逆水行舟”的精神,常抓不懈,一进再进,毫不松劲。
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