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山东硅研院科研生产良性循环百分之八十成果用于工业化生产 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1992-06-17
第3版(教育·科技·文化)
专栏:

山东硅研院科研生产良性循环
百分之八十成果用于工业化生产
本报讯 山东省硅酸盐研究设计院坚持以科研为中心,面向经济建设,参加山东陶瓷联合(集团)总公司,全方位地为陶瓷产品更新换代和科技进步服务。10年来,共取得重大科技成果50余项,其中80%以上成果已用于工业化生产。
该院自成立至今,不但不吃国家事业费,还积极组织中试生产创收。仅以最近10年计算,在保证提供本院1500万元科研经费的同时,还向国家上缴利税近2000万元。
山东硅研院经过长期的艰苦创业,形成了融科研、设计、中试生产于一体的较为合理的格局。院里研制出的新成果、新产品首先在院中试车间中试,使工艺完善并形成一定规模,再输送到企业。同时,中试产品的生产还能创造一定的经济效益,收入除上缴国家利税外,留利部分作为科研投入,再开发新技术,为中试生产提供新产品,形成了“科研促生产,生产保科研”的良性循环。
该院为解决我国陶瓷颜料铅溶出量过高等问题,专门研制出新型“高抗蚀陶瓷釉上颜料”,其化学稳定性、色调、光泽度等指标全部达到国际标准。这种产品在该院已形成较大生产规模,并有一个10余人的研究室做技术后盾,10年来已推出5代产品。轻工部指定该院为“八五”期间陶瓷颜料生产的样板。由于这种新型陶瓷装饰材料的使用,中国陶瓷出口每年至少增创外汇3000多万元。
1986年,硅研院加入了以山东省陶瓷公司为龙头组成的山东陶瓷联合(集团)公司,从而加快了成果转化,促进了集团内的新产品开发和科技进步。
滑石质日用细瓷研究攻克了滑石瓷“难成型、高温变形、容易炸裂”三大难关,使缺乏高岭土资源的山东能够生产细瓷。这项成果于1983年获得国家科技成果发明三等奖,这也是中国陶瓷获得的第一个发明奖。接着又开发出高石英瓷、高长石瓷等新瓷种,也获国家发明三等奖。由于关系理顺,三项成果很快在集团内的几家骨干企业形成了年产近1000万件的生产能力。产品单价比普通细瓷高2—3倍,被选定为最高级国家用瓷。山东陶瓷业的创新引起全国的关注和好评,1988年全国陶瓷新产品评比,在前6名中山东省占了5名,而这些获奖产品90%是硅研院的新成果。
该院还十分重视配套技术的开发。他们研制的轻质骨料耐火材料用于大型隧道窑后,比现有窑炉综合节能25%以上,于1987年获得国家发明四等奖,目前已推广到10多个省、市的100多家企业使用,社会经济效益达亿元以上。
为了向企业推出90年代的拳头产品,适应国际市场的需求,该院仍然立足山东资源和山东陶瓷工艺的特点,通过一年的试验,利用山东近期发现的一种天然矿物为主体原料,通过增韧增强技术,研制出了抗折强度高达150MPa的高强度瓷,该指标比国际流行的高强度瓷还高,而成本仅为它的50%。这一研究不仅创出了一个新瓷种,而且又在淄博找到了一个原料基地,为“八五”期间陶瓷原料专业化、标准化生产奠定了基础。
正是因为山东硅研院为企业的发展提供了可靠的保证,从而使集团内企业的重大技术进步和新产品开发主要依靠该院。凡重大科研项目,都是在总公司的统一领导协调下,以该院为主,院、厂结合,进行联合攻关。由于从根本上解决了制约科技成果转化的体制问题,这个过去默默无闻的地方小所逐渐发展壮大,一大批经验丰富、水平较高的专业技术人才脱颖而出。院长张儒岭继1989年荣获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号后,又与3名科技人员一起获得了“享受1991年政府特别津贴”的殊荣。 (蒋博)
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