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深挖潜力的四步曲——“四天改革法”风靡德国企业(上) [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1996-09-11
第6版(国际)
专栏:连载

深挖潜力的四步曲
——“四天改革法”风靡德国企业(上)
  本报驻德国记者 刘华新
编者按:不断提高生产率,是现代工业社会永无穷尽的课题。从某种意义上说,企业竞争就是劳动生产率的竞争。人们一般认为,生产率要得到提高,就要增添更先进的设备。在发达的工业国家里,设备的自动化已经达到相当的地步,还有没有提高生产率的余地呢?面临着激烈的国际竞争,劳动力成本高昂的德国创造出了一个“四天改革法”,表明潜力往往就藏在不为人注意的角落里,关键是人们是否善于发现它。本报记者通过深入采访写出这篇系列报道,值得一读。
欧洲贝克尔集团(以下简称贝克尔集团)是欧洲最大的汽车内部配件生产厂家之一。该集团自1993年底以来,已进行100多次“四天改革”,这项改革法的主管、集团管理部主任波尔曼先生向记者介绍了“四天改革”的基本流程。
“简而言之,四天改革即是,第一天找出问题,第二天提出方案,第三天付诸实施,第四天提交实施报告。目标是:速效。”
四天改革当然不是全面改革,而是挑选一个较小、较适宜的课题进行改革,积少成多,促成全面改革和全面提高。第一天,改革小组集中精力寻找问题,可以说是对问题进行全面“盘点”,将问题尽可能全面地列出,一一写成纸条,贴在一块木板上。第二天,小组成员对症下药,尽量找出解决措施,并形成“最后一致决议”。第三天,立即“毫不迟疑地”实施决议。第四天由改革小组向集团领导面对面地汇报实施结果。
笔者对波尔曼一席话将信将疑。波尔曼找来一位改革小组主持人胡肯贝克,让他“现身说法”。
胡氏翻开改革档案,介绍了他们第一个改革工作小组的工作情况。
这个小组的工作主题是全面改革汽车把手生产车间的配置状况,提高生产效率,因为这个64人的车间人浮于事的情况已非常普遍。
“不算不知道,一算吓一跳”,原来这条流水线有40多处需要改进的地方,如两名炉前工将部件投进炉子后,即原地休息,有43分钟无所事事;装半成品的箱子水平放置,女工要探进身子才能取件,天长日久容易生病;工人取件距离过长,浪费时间过多,需要合理调整生产线。工作小组通过计算,发现这个车间实际每天浪费4433.35分钟,等于一年浪费十余个劳动力。
第二天,他们一项一项地提出改革方案,例如:将正在“守株待兔”的炉前工派去进行模型检测;将原来的44道工序大大压缩,并紧密衔接,从而缩短工时;装半成品的箱子斜置,既方便操作又有利于保障职工健康。胡肯贝克说,46项改革措施大都可以一次性操作见效,开始实施的次日,即达到每人每天生产450件的生产能力,工效比原来提高16.6%。
胡肯贝克出示了一个计算表格:通过这次改革,把手车间的工效最终提高33.3%,废品率减半,单件产品生产时间减少92%,车间节约用地46.8%,压库率降低92%。他说,这五项内容也是“四天改革法”进行比较计算的基本指标。
德国《经济周刊》的一个统计表明,加工行业104个厂家实施“四天改革法”后,平均提高生产效率20%以上。德国的年经济增长率仅为1%左右,因此工效提高两位数百分比,是一个相当惊人的数字。(本报波恩电)(附图片)
胡肯贝克说“不算不知道,一自吓一跳。”
本报记者刘华新摄
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