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碳锰矽硫磷五大元素一齐抓 全面提高转炉炼钢质量 青岛自行车厂炼钢工段钢锭合格率达到96%以上 [复制链接]

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只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 1959-08-01
第2版()
专栏:

碳锰矽硫磷五大元素一齐抓
全面提高转炉炼钢质量
青岛自行车厂炼钢工段钢锭合格率达到96%以上
本报青岛31日电 青岛自行车厂炼钢工段大抓钢的质量,在炼钢过程中,不仅做到了降低含硫量,同时还控制了碳、锰、矽、磷的含量,以及钢锭的长度、夹杂、气孔、缩孔、裂纹等缺陷,使钢锭合格率达到96%以上,这些合格钢锭经过轧制,几乎全部成材。
这个工段设备简陋,用作炼钢的生铁含硫量较高(一般在0.3%到0.7%之间)。但由于工厂的党政领导以及工段的干部和群众,一贯重视钢的质量,早在3月份以前,由于坚决采用了热风碱性化铁炉,基本上根治了钢的高硫症。他们并不自满,为了进一步提高钢锭质量,厂党委提出了要全面提高钢的质量,全面抓碳、锰、矽、硫、磷五大元素的问题。经过讨论,整个工段在“炉炉铁水成钢,包包钢水成锭,根根钢锭成材”的口号下,自3月份开始,就全面围攻质量关。
为了做到有的放矢,他们进行了解剖钢锭和轧、锻等试验,并把从中发现的钢锭内部气孔多,以及轧、锻效果不良等实况,开展览会告诉群众,引起大家注意,寻找原因。结果,发现钢锭质量不能全面提高的症结所在,主要是拉炭、脱氧、铸锭三“关”没有过好。他们就一方面派人去外厂学习先进经验;另一方面积极采取措施,通过边生产、边试验、边改进,闯过三关。在拉炭方面,他们准确控制摇炉角度和终点炭。这样,钢的含碳量就稳定在0.1%—0.2%之间。铸成锭后,轧、锻效果较好。脱氧是能否正确掌握钢水的锰、矽含量的关键。他们采用的办法是:出钢时在炉口把渣挡住,待钢水流出将近三分之一时,就顺着钢水陆续加入经过烘烤的锰铁和矽铁(根据钢水多少、含碳高低和氧化强弱,灵活掌握加入的数量),直到钢水流出约三分之二时结束。这种操作法的好处在于:锰铁和矽铁加得均匀,避免被渣子汲取,能充分地为钢水所吸收,从而提高脱氧效率,大大减少钢锭中的气孔。在铸锭操作中,由于改进了盛钢桶和浇锭模的底板,并根据钢水温度的高低,灵活运用细流补铸等办法,避免了不易成锭、短锭或夹杂等弊病。此外,还适当增加石灰、氧化铁皮和萤石的入炉量,来提高转炉炉渣碱度和流动性,以增强脱磷效能。
这个工段在全面抓钢的质量时,力争精益求精。他们除了注意改进吹炼技术,减少吹损外,还加强了生产调度和原料管理工作,建立了配料制度,坚持炉炉钢化验的制度,并严格执行操作规程,认真注意设备的维护检修,延长转炉、化铁炉的寿命。
由于采取以上的措施,这个工段生产的钢锭,按五大元素的含量要求来考核,在3月份合格率即已达到62.65%,第二季度平均达到65.75%。7月上、中旬,占生产总量96%以上的钢锭,都全面符合冶金工业部规定的牌号钢的质量标准。此外,在产量方面,他们也作了不少努力,目前转炉的平均利用系数一般在十七左右,最高达二十六以上。
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